CFG桩在陆丰核电站施工进场道路中的应用

所属栏目:军事论文 发布日期:2011-02-08 20:14 热度:


  (2)沉管过程中应使桩管保持垂直,垂直度小于1%,并观察沉管的下沉速度是否正常,沉管是否有挤偏现象,若有异常情况应分析原因,及时采取处理措施。
  (3)当沉管到达设计深度或持力层时,应判定该深度或贯入度是否已达到规范规定和设计要求,或是否符合试桩规定的要求,满足了这些要求和规定方可终止沉管。该工程控制贯入度标准为每30秒加压一次,最后30秒贯入度4~5cm。
  (4)沉至设计高程后,若仍未达到设计要求的进入持力层0.5m,应立即报现场监理工程师处理。
  4.2.5填料加密
  (1)沉管达到要求深度后,立即填灌桩芯混合料,尽量减少间隔时间。填料前检查沉管内是否吞进桩尖或进水、进泥,若存在则及时处理。
  (2)在沉管过程中可用料斗进行空中投料。待沉管至设计标高后须尽快投料,直到管内混合料面与钢管投料口平齐。如上料量不够,须在拔管过程中空中投料,以保证成桩桩顶、桩高满足设计要求。
  (3)控制管内混合料面不低于自然地面,填料量应按沉管外径和桩长计算出的体积再乘上充盈系数值(大于1.2)。
  4.2.6成桩
  (1)当混合料填加至钢管投料口平齐后,启动振动锤先振动5~10s,再开始拔管,边振边拔,每拔管1.0~1.5m,停拔留振5~10s,如此反复,直至沉管全部拔出。沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min。
  (2)沉管拔出地面后,若发现桩身填料超出设计顶面甚多或溢出地面较多,应及时核实充盈系数,若充盈系数小于1,则可认为桩身可能存在缩径或断桩隐藏患,应及时采取补救措施。
  (3)若发现桩身填料面低于设计标高,应立即补填填料使其顶面高于设计标高0.5m,并用振捣器振实。补填填料时,应将桩顶上的浮土清理干净,必要时可向孔内先插入钢模,再清理浮土。
  (4)确认成桩符合设计要求后用粒状材料或混粘土封顶,然后移机继续下一根桩施工。
  5质量控制与检查
  5.1质量控制措施
  5.1.1深入了解地质情况,采用合理的施工工艺。
  在施工过程中,成桩施工工艺对CFG桩复合地基的质量至关重要,不合理的施工工艺将造成重大的质量问题,甚至导致质量事故,而要选择确定合理的施工工艺必须深入了解地质情况。
  5.1.2合理设计打桩顺序。
  (1)在饱和软土中成桩,桩机的振动力较小,但当采用连打作业时,由于饱和软土的特性,新打桩将挤压已打桩,形成椭圆或不规则形态,产生严重的缩颈和断桩,此时应采用隔桩跳打施工方案。
  (2)在饱和的松散粉土中施工,由于松散粉土振密效果好,先打桩施工完后土体密度会有显著增加,而且打的桩越多土的密度越大。在补打新桩时,一是加大了沉管难度,二是非常容易造成已打桩断桩,此时,隔桩跳打亦不宜采用。
  (3)当满堂布桩时,不宜从四周转向内推进施工,宜从中心向外推进施工,或从一边向另一边推进施工。
  5.1.3严格控制拔管速率。拔管速率太快可能导致桩径偏小或缩颈断桩,而拔管速率过慢又会造成水泥浆分布不匀,桩顶浮浆过多,桩身强度不足和形成混和料离析现象,导致桩身强度不足。故施工时,应严格控制拔管速率,正常的拔管速率应控制在1.2~1.5m/min。
  5.1.4控制好混合料的塌落度落度。大量工程实践表明,混合料塌落度过大,会形成桩顶浮浆过多,桩体强度也会降低。塌落度控制在30~50mm,和易性好,当拔管速率为1.2~1.5m/min,一般桩顶浮浆可控制在10cm左右,成桩质量容易控制。
  5.1.5设置保护桩长。使桩在加料时,比设计桩长多加0.5m,将沉管拔出后,用插入式振捣棒对桩顶混合料加振3~5秒,提高桩顶混合料密实度。另外,上部用土封项,增大混合料表面的高度即增加了自重压力,可提高混合料抵抗周围土挤压的能力,避免新打桩振动导致已打桩受振动挤压,混合料上涌使桩径缩小。
  5.1.6拔管过程避免反插。在拔管过程中若出现反插,由于桩管垂直度的偏差,容易使土与桩体材料混合,导致桩身掺土影响桩身质量,应避免反插。
  5.1.7加强施工过程中的监测。在施工过程中,应加强监测,及时发现问题,以便针对性地采取有效措施,有效控制成桩质量,重点应做好以下几方面的监测:
  (1)施工场地标高观测。施工前要测量场地的标高,并注意测点应有足够的数量和代表性。打桩过程中则要随时测量地面是否发生降起,因为断桩常和地表隆起相联系。
  (2)已打桩桩顶标高的观测。施工过程中注意已打桩桩顶标高的变化,尤其要注意观测桩距最小部位的桩。因为在打新桩时,量测已打桩桩顶的上升量,可估算桩径缩小的数值,以判断是否产生缩径。
  对有怀疑桩的处理。对桩顶上升量较大或怀疑发生质量问题的桩,应开挖查看并做出必要的处理。
  5.1.8检查桩尖活瓣的密封良好性。保证桩管在钻进过程中无淤泥进入管内,桩尖的活页应保持活动自由,无卡死现象。
  5.1.9桩体在施工中应确保连续,每根CFG桩均做好施工记录,记录中应包括:成桩时间、投料量、桩长、发生的特殊情况等,确保工作资料的真实性和完整性。
  5.1.10施工过程中,抽样做试块,试压28天抗压强度,每台机每个台班至少留取一组试件。
  5.2质量检查
  5.2.1施工结束后,对桩顶高程、桩数、桩长、桩位偏差、桩体质量进行检查。
  5.2.2桩身强度检测。对留取的桩身试件进行抗压强度试验,检查桩身强度是否符合设计要求。
  5.2.3桩身完整性检测。一般采用低应变法进行检测,检测频率不得少于总桩数的10%。
  5.2.4承载力检测。对单桩及复合地基承载力进行检测。
  6工程实施效果
  6.1检测结果
  6.1.1CFG桩低应变检测结果:共检测4480根,其中Ⅰ类桩1855根,Ⅱ类桩2435根,Ⅲ类桩190根。Ⅲ类桩处理方法:对1.5m内的浅层断桩采用接桩,对大于1.5m的深层断桩采用跑桩处理。
  6.1.2承载力检测:静载试验15根桩及15处复合地基承载力全部合格。
  6.1.3沉降观测。本段软土地基设两个断面观测,每个断面在桩顶和桩间土各设2个观测点,路基填筑完成后12个月观测结果如表6.3-1所示:

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