对改良的CASS工艺在城镇污水处理厂运行管理中的体会

所属栏目:环境法论文 发布日期:2012-07-05 08:57 热度:

  摘要:以改良的CASS池为主的污水处理工艺在城镇污水厂得到广泛的应用,桂林市雁山污水处理厂就采用该工艺,本文主要介绍该工程的特点以及本厂在CASS工艺运行管理方面的尝试和体会。通过一年多的运行,雁山污水处理厂出水水质指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准,而且显示出工艺运行方式灵活,出水水质稳定,运行成本少的优势。
  关键词:CASS工艺;城镇污水处理;运行管理
  1.工程概况
  雁山污水处理厂位于桂林市雁山镇东北角,该厂服务范围是雁山区,雁山区位于桂林市南部,距市区16公里。区域内包括:雁山镇、桂林旅游学院、广西师范大学、桂林工学院、桂林中学新校区和喀斯特生态博览世界、相思江生态家园等,服务人口6.2万。
  雁山污水处理厂隶属于桂林市排水工程管理处,设计污水处理能力2万吨/日,采用改良型CASS工艺处理,出水经过紫外线消毒后排放。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准。
  表1污水水质及设计出水要求
  水质指标 进水 出水
  CODCR ≤300mg/L ≤60mg/L
  BOD5 ≤150mg/L ≤20mg/L
  SS ≤180mg/Ll ≤20mg/Ll
  NH3-N ≤20mg/L ≤8mg/L
  TP ≤4mg/L ≤1mg/L
  PH 6-9 6-9
  粪大肠菌群  ≤104个/l
  2.雁山污水厂工艺流程如下:
  
  3.主要构筑物及设备
  3.1进水井、渠:由进水井和三道进水渠通到进水泵房,两道渠上安装了回转齿耙式格栅除污机2台,用于去除形状较大的浮渣,另一道渠为备用渠道。
  3.2进水泵房
  集水池位于泵房下部,尺寸:15mх6mх11m,集水池有一定的调节水质水量作用,避免负荷冲击对生化处理系统造成不良影响。配备3台潜污泵,每台流量800m3,其中一台配变频调速器,两台软启动电控柜。
  3.3细格栅间:渠宽1.2米,渠长4.5米,安装2台循环耙式除污机,栅条间隙6毫米,用于拦截较小的渣物。
  3.4旋流沉砂池
  旋流式沉砂池由两组沉砂池组成,每组沉砂池直径为3.0m,有效水深4.0米各配一台沉砂池搅拌机、排砂机,可除去比重较大的无机颗粒如砂等,通过旋流及搅拌作用,使无机颗粒分离至沉砂池底部。通过鼓风机鼓入压缩空气将砂气提至砂水分离中进行砂和水分离。
  3.5CASS池
  CASS池是本工程的关键构筑物,是降解有机物的主要场所,CASS池尺寸:54mх52mх6m,分四组。每组池尺寸54mх13mх6m,设计有效水深5.0m,有效容积3200m3。每组可独立运行或多个池子通过进水电动阀交替使用,达到连续运行的目的。每组CASS池进水管道上安有型电动进水闸阀,厌氧区一台安装双曲面搅拌器、好氧区安装内回流泵一台、潜水搅拌机两台、滗水器一台。好氧区底部安装布气管和管式微孔管道曝气器。
  3.6消毒池
  消毒池采用紫外线(UV)消毒系统,消毒池尺寸2.5mх3mх2m,出水消毒后排入良丰河。
  3.7脱水机房
  采用带式浓缩脱水一体机,自动投药站可根据进、出泥情况灵活调节药量,污泥脱水后,含水率约80%,分别由一台水平无轴螺旋输送机和无轴螺旋输送机输送至污泥大棚,经过脱水处理后的污泥外运。
  4.污水厂自动控制系统
  4.1本厂自动控制系统包括两组PLC站、中心控制室和自动测量仪器等。具
  有数据采集、传输、显示、存储功能,如水位、瞬时流量、累计流量、溶解氧、氧化还原电位、污泥浓度、设备运行状态、电流、频率、空气流量、阀门开启度、在线监测数据(进出水流量、PH、COD、NH3-N)等
  4.2CASS工艺可根据进水及出水水量、水质变化来调整运行参数,合理分配
  进水和曝气量,保证出水效果。
  4.3具有现场手动和远程自动控制功能、连锁功能,如粗格栅、细格栅与进
  水泵连锁,鼓风机频率可根据溶解氧的设置而自动调节,消毒设备的运行与滗水器进行连锁。
  4.4具有自动生成报表、设备自动报警功能,对水量、电量、设备运行时间自
  动记录。
  下图是雁山污水处理厂自控系统平面图1
  
  5.水质在线监测系统
  雁山污水处理厂在进水段和出水口都安装了水样自动检测仪器,监测项目有进出水流量、PH、COD、NH3-N,能对污水处理的效果实时监控,便于及时调整运行参数,保证出水水质达标,在线监测系统能实时向广西环境在线WEB信息系统上传数据。可以进行实时查询检测数据。
  6.生产运行管理
  雁山污水厂设立了生产管理部门和化验检测室,及时对工艺进行管理。保证了生产正常运行。
  CASS工艺主体为间歇式反应池,在反应池主体的进水端增加了一个生物选择器,将生物反应过程和泥水分离过程结合在一个池子里进行,实现了连续进水、间歇排水的周期循环运行,CASS循环运转方式为:进水→曝气→沉淀→滗水和闲置阶段,整个过程进水是连续的。
  Cass工艺的运行管理中,我们采用两种方式运行进行比较,一种是直接曝气,一种是先厌氧处理一段时间再曝气。在运行中我们发现厌氧一段时间再曝气的脱氮除磷效果更好,更有利于磷的释放和反硝化反应。因此我们采用厌氧处理后再曝气的运行方式。
  在最低水位时,内回流泵和双曲面搅拌器、潜水搅拌机运行,使污水污泥充分混合,促进反硝化反应和磷的释放。我们认为厌氧时间时间控制在2小时左右比较合适。进入曝气阶段,关停内回流泵和双曲面搅拌器、潜水搅拌机,启动鼓风机,我们认为曝气时间约3小时左右、平均溶解氧控制在2.0mg/l比较合适。
  当水位达到污泥沉淀的设计水位时停止曝气,并开始沉淀;沉淀阶段CASS池水位不断上涨,沉淀1小时左右比较合适,水位达到最高设计水位,开始滗水;滗水阶段控制滗水器缓慢下降,滗水器运行频率可控制在12Hz左右之间,保证出水不扰动污泥泥层,避免污泥随出水流出。滗水时间约1小时。滗水结束之后进入下循环。整个周期约7左右小时。如果处理效果很好可适当减少运行周期。
  本人经过一段时间的比较认为,污泥浓度控制在3g/l左右、沉降比控制在40-50%、污泥指数控制在150ml/g以下出水水质指标比较理想。
  在进水水量少时,如果Cass池12小时以上不处理污水又不曝气,此期间污泥缺氧,活性污泥会老化、缺乏活性,对以后的启用不利。我们认为还是需要间断曝气,曝气量可控制在最小,溶解氧0.5mg/l以上,每次曝气时间1小时,每天两次比较合适。
  CASS工艺可连续进水,克服了SBR工艺的不足,比较适合实际排水的特点,拓宽了SBR工艺的应用领域。虽然CASS工艺设计时均考虑为连续进水,但在实际运行中即使有间断进水,也不影响处理系统的运行。分配好进水量对污泥沉淀和滗水阶段一样重要。
  我们认为CASS工艺的运行管理需要把握好污泥的性能,尤其是污泥沉淀性能,因此在曝气阶段和闲置阶段需保证污泥的活性,不定期对污泥取样做沉降性能实验和微生物的镜检。
  7.处理效果
  本工程2009年12月底进水运行后,在一年半的运行过程中,不管日进水量多和少都能达到很好的处理效果,水量少时启用的CASS池相应减少,能起到节能的效果。雁山污水处理厂根据不同水量、水质调整运行方式,一年多来本厂污水处理效果稳定,出水各项指标较好,出水COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS的去除率分别达到88.7%、91.1%、96.5%、81.1%、78.8%、90.9%,均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准。具体进出水水质数据见表2。
  表2污水处理工程进出水水质对比
  项目 COD
  (mg/L) BOD5
  (mg/L) SS
  (mg/L) TN
  (mg/L) NH3-N
  (mg/L) TP
  (mg/l)
  进水 179 108 75 40.7 32.46 4.10
  出水 24 10 7 7.7 1.14 0.87
  去除率% 88.7 91.1 90.9 81.1 96.5 78.8
  8.CASS工艺具有以下优势与特点
  一年多的运行效果来看,我们认为CASS工艺具有以下优势与特点
  8.1生化反应推动力大
  CASS工艺从污染物的降解过程来看,当污水以相对较低的水量连续进入CASS池时即被混合液稀释,因此,从空间上看CASS工艺属变体积的完全混合式活性污泥法范畴;而从CASS工艺开始曝气到排水结束整个周期来看,基质浓度由高到低,浓度梯度从高到低,基质利用速率由大到小,因此,CASS工艺属理想的时间顺序上的推流式反应器,生化反应推动力较大。
  8.2沉淀效果好
  CASS工艺在沉淀阶段几乎整个反应池均起沉淀作用,沉淀阶段的表面负荷比普通二次沉淀池小得多,虽有进水的干扰,但其影响很小,沉淀效果较好。当冬季温度较低,污泥沉降性能差时,不会影响CASS工艺的正常运行。在冬季遇到SV%高达80%的情况,只要将沉淀阶段的时间稍作延长,系统运行不受影响。
  8.3运行灵活,抗冲击能力强,可实现不同的处理目标
  CASS工艺在设计时已考虑流量变化的因素,能确保污水在系统内停留预定的处理时间后经沉淀排放,特别是CASS工艺可以通过调节运行周期来适应进水量和水质的变比。当进水浓度较高时,也可通过延长曝气时间实现达标排放,达到抗冲击负荷的目的。传统处理工艺虽然已设有辅助的流量平衡调节设施,但还很可能因水力负荷变化导致活性污泥流失,严重影响出水水质。
  8.4当强化脱氮除磷功能时,CASS工艺可通过调整工作周期及控制反应池的
  溶解氧水平,提高脱氮除磷的效果。所以,通过运行方式的调整,可以达到不同的处理水质。
  8.5不易发生污泥膨胀
  污泥膨胀是活性污泥法运行过程中常遇到的问题,由于污泥沉降性能差,污泥与水无法在二沉池进行有效分离,造成污泥流失,使出水水质变差,严重时使污水处理厂无法运行,CASS反应池中存在着较大的浓度梯度,而且处于缺氧、好氧交替变化之中,这样的环境条件可选择性地培养出菌胶团细菌,使其成为曝气池中的优势菌属,有效地抑制丝状菌的生长和繁殖,克服污泥膨胀,从而提高系统的运行稳定性。
  8.6剩余污泥量小,性质稳定
  传统活性污泥法的泥龄仅8-15天,而CASS法泥龄为15-20天,所以污泥稳定性好,脱水性能佳,产生的剩余污泥少。雁山污水厂去除1.0kgBOD产生0.3kg剩余污泥,仅为传统法的60%左右。其原因主要由于污泥在CASS反应池中已得到一定程度的消化,一般不需要再经稳定化处理,可直接脱水。而传统法剩余污泥不稳定,沉降性差,必须经稳定化后才能处置。
  九.结论
  采用CASS工艺,污水处理设施布置紧凑、占地省、投资低,CASS工艺的核心构筑物为反应池,没有二沉池及污泥回流设备,不设调节池及初沉池。因此,只要设计合理,与其它方法相比具有一定的经济优势。
  CASS工艺流程简单,主体池容大,抗冲击能力强,出水水质稳定。运行周期可灵活调整,日处理水量可多可少,各组CASS池可以单独使用,也可组合使用,运行费用少,处理每吨污水电耗0.2度左右,剩余污泥产生量少,节约污泥处理费用,但CASS工艺对各种阀门的质量和设备的自动化程度要求比较高。总的来说,我们认为CASS工艺是一种比较适用于城镇的污水处理工艺,尤其是水量变化大的城镇更实用,CASS工艺一定会得到很大的发展。
  参考文献:
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