【摘要】本文介绍了竹银水库固结灌浆施工工艺,通过对固结灌浆灌前、灌中、灌后资料分析,得出固结灌浆在竹银水库大坝固结灌浆中是基本可行的,同时指出了该试验中存在的问题,并提出了相关建议,为类似工程提供了很好的借鉴经验,为固结灌浆的设计、施工提供了更加灵活、多样的解决办法。
【关键词】竹银水库,坝基,固结灌浆,工艺,试验
1.概述
1.1工程概述
竹银水库坝基基础为红砂岩,坝基地质条件复杂,且坝体填筑与基础固结灌浆施工干扰较大;根据灌浆规范及设计单位要求,坝基固结灌浆施工前应选取有代表性的地段进行现场灌浆试验,为灌浆施工探求合理的施工工艺和施工参数。为解决上述问题,经业主、设计、监理及施工单位四方确定,选取2#副坝0+142.00~0+195.00段作为本工程固结灌浆现场生产性试验区,通过生产性试验取得相关技术及施工参数,指导本工程固结灌浆施工。
本次试验于2009年12月27日开始进行抬动观测孔的钻孔,至2010年01月3日灌浆工作完成,2010年01月06日进行灌后检查孔的钻孔压水试验,施工总历时12天。
1.2要施工项目及完成工程量:
固结灌浆试验主要进行抬动观测、固结灌浆的钻孔灌浆、检查孔的钻孔压水试验等工作,完成的主要工程量:抬动观测孔钻孔19.2m(2个);抬动观测装置按安装2套;固结灌浆长度102.8m;钻孔钻孔总长度132.8m;检查孔钻孔5.2m;检查孔压水1段。
2.固结灌浆试验施工
2.1抬动变形观测
(1)抬动观测孔孔径为Φ76mm,采用天拓XY-200型地质钻机配金刚石钻头钻孔,在灌浆试验区内布置2个钻孔,各安置1套抬动变形观测装置。
(2)在裂隙冲洗、压水试验及灌浆过程中,派专人进行抬动变形观测并作记录,抬动变形允许值按照200μm进行控制。当变形值接近允许值或变形值上升较快时,及时采取降压措施。
(3)抬动变形观测使用的千分表,使用前经过率定,并经常检查,确保其灵敏性和准确性。
(4)灌浆工作结束后,按固结灌浆要求进行抬动观测孔的灌浆回填。
2.2固结灌浆
2.2.1钻孔
(1)固结灌浆孔采用自上而下分段钻灌的孔段用地质钻机进行钻孔,固结孔深6.5m,一次性钻至孔底,钻孔直径Φ76mm。
(2)钻孔孔位符合图纸要求,孔位偏差不大于10cm,孔向垂直于基岩面方向。在钻孔过程中,采取措施控制孔斜,若发现孔斜过大,及时纠偏。
2.2.2钻孔冲洗及裂隙冲洗、压水试验
(1)固结灌浆前进行钻孔冲洗、裂隙冲洗和压水试验。钻孔冲洗采用导管通入大流量水流,从孔底向孔外冲洗的方法进行冲洗,直至回水澄清后10min结束。
(2)采用“简易压水”进行压水试验,简易压水试验结合裂隙冲洗进行。压力为灌浆压力的80%,压水20min,每4min测读一次压水流量,取最后的流量值作为计算流量,其成果以透水率表示。
2.2.3灌浆施工
(1)施工程序:固结灌浆按分序加密的原则进行,先进行一序孔钻灌,再进行二序孔的钻灌。具体钻灌施工程序为:抬动观测孔钻孔→抬动观测装置安装→Ⅰ序孔→Ⅱ序孔→质量检查孔钻孔并压水。
(2)灌浆方法:由于固结孔深度为5m,因此试验采用孔内循环灌浆方法。(3)灌浆分段:本工程固结灌浆孔深度为5.0m,采用不分段、全孔一次灌注。
(4)灌浆压力:按设计图纸固结灌浆分2序进行,且根据钻孔情况可知固结段地质情况比较差;因此Ⅰ序孔灌浆压力初定为0.2~0.3Mpa,Ⅱ序孔灌浆压力初定为0.3Mpa。
表2.2-1灌浆压力与注入率关系表
(5)灌浆水灰比及浆液变换:固结灌浆试验采用强度等级为P.O42.5级的普通硅酸盐水泥,灌浆水灰比为3:1、2∶1、1∶1、0.8:1、0.5∶1共五个比级。并遵照由稀到浓逐级变换的原则。
当某一比级的浆液注入量已达到300L以上,或灌浆时间已达到60min,而灌浆压力或注入率均无显著改变时,换浓一级水灰比浆液灌注;当注入率大于30L/min时,根据施工具体情况并报监理人批准,可越级变浓。
(6)灌浆结束标准:在该灌浆段最大设计压力下,注入率不大于1L/min后,继续灌注30min,结束灌浆。
(7)灌浆封孔:灌浆封孔采用“导管注浆封孔法”,在全孔灌浆结束后,将注浆管下入孔底,往孔底注入水灰比为0.5:1的浓水泥浆,当孔口返浓浆时,慢速提出注浆管,在上提注浆管的过程中不断注入浓浆,直至孔口充满浓浆为止。浆液凝固后应及时清除孔口浮浆和污水,用M30砂浆回填密实并抹平。
2.2.4特殊情况处理
(1)冒浆处理:压水灌浆过程中如地表裂缝发生冒(漏)浆现象时,采用速凝水泥浆嵌缝、地表封堵方法处理后,再采用降压、加浓浆液、限流、限量、间歇灌注等方法处理。然后按正常灌浆方式灌注至达灌浆结束标准。
(2)灌浆中断处理:因故中断尽快恢复灌浆,恢复灌浆时使用开灌水灰比的浆液灌注,如注入率与中断前相近,改用中断前水灰比的浆液灌注。
(3)大耗浆段处理:遇注入率大、灌浆难以正常结束的孔段时,暂停灌浆作业,对灌浆影响范围内的地下洞井、陡直边坡、结构分缝等进行彻底检查,如有串通,采取措施处理后再恢复灌浆,并采用低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆法进行灌注,该段经处理未能达到设计标准的,待凝后,重新扫孔、补灌,直至达到要求为止。
3.质量检查情况
3.1压水检查孔布置
为分析灌浆孔和检查孔的钻孔取芯以及压水试验成果进行。本次固结灌浆试验孔总数20个,根据5%的检查孔比例,布置质量检查孔1个,布孔位置由监理工程师现场指定,具体孔位为Ⅰ-Ⅰ13~Ⅰ-Ⅱ14之间。
3.2压水试验
本次固结灌浆试验检查孔压水试验采用“单点法”进行,压水检查过程中监理工程师旁站监督检查,压水检查结果见表3.3-1。
表3.2-1检查孔压水结果统计表
注:透水率q(Lu)=Q/(P×L)
=1.4/(0.25×5.2)
=1.06
最终稳定流量对应的透水率为1.06Lu,满足设计及规范要求。
4.成果资料分析
4.1压水资料分析
(1)平均透水率:Ⅰ序孔平均透水率为67.87Lu,Ⅱ序孔平均透水率为32.09Lu,检查孔平均透水率为1.06Lu。其中Ⅱ序孔平均透水率小于Ⅰ序孔,说明随着灌浆孔的逐渐加密,透水率总体上呈下降趋势,符合灌浆的正常规律,达到了相应的质量标准。
(2)从试验区灌浆的抬动观测结果来看,1.5m厚的压浆板混凝土采用0.2~0.3Mpa的灌浆压力是合适的。
(3)检查压水结果分析:结果显示所布置的1个检查孔压水结果在设计要求范围内,透水率为1.06Lu。说明通过固结灌浆,能有效地将表层岩体的裂隙封闭,达到了将表层岩体加固后作为帷幕灌浆的岩石盖重层的目的。
4.2灌浆资料分析
4.2.1灌浆单耗
(1)可灌性:试验区Ⅰ序孔灌浆平均单耗为达237.65kg/m,Ⅱ序孔灌浆平均单耗为达135.92kg/m,说明试验区按现行灌浆工艺进行固结灌浆可灌性较好。
(2)各次序孔灌浆单耗:试验区Ⅰ序孔灌浆平均单耗为达237.65kg/m,Ⅱ序孔灌浆平均单耗为达135.92kg/m,Ⅱ序孔的递减率为174.8%。由数据可知,随孔序的增加其单耗递减的规律非常明显。
4.2.2压水灌浆串漏情况分析
从施工现场情况看,在进行Ⅰ序孔施工中串漏情况比较普遍,但Ⅱ序孔施工的时候串漏情况大大减少。说明:一是试验区岩体表层卸荷裂隙比较发育,表层串漏较严重;另一个是表层灌浆封闭效果较好。
5.结论和建议
5.1结论
(1)竹银水库基础固结灌浆采用开灌压力0.25~0.3Mpa,全孔一段孔内循环、采用两序灌浆的施工方法是可行的,虽然部分孔因地质原因在耗灰量上有一定的差异,但并未对结果产生直接的影响。
(2)Ⅰ序孔灌浆时有一定的绕渗作用,但总体上并未对灌浆质量产生影响。Ⅱ序孔绕渗现象大大减少,说明分序施工对地质较差岩石地带是合理的。
(3)从灌后质量检查孔压水结果可以看出,灌后检查压水透水率为1.06Lu,说明灌浆对表层有补强的效果,使接下来的帷幕灌浆质量得到了进一步的提高。
5.2有关问题的建议
(1)试验施工中,经抬动观测发现未产生较大抬动现象,因此,在确保抬动值在设计允许范围内的条件下,应在允许范围内适当提高灌浆压力,建议施工生产中采用的灌浆压力Ⅰ序为0.25-0.3MPa,Ⅱ序为0.3-0.4Mpa。
(3)为确保固结灌浆的施工进度,建议在正常施工中,如每段(孔)均需进行裂隙冲洗,灌前压水可按规范要求只选取5%的孔段进行,以减少施工工序,达到加快施工进度的效果。