大淑村矿2#煤顶板砂岩水害防治技术研究

所属栏目:水力论文 发布日期:2010-09-01 11:24 热度:

  摘要:在不完整穹窿式主体构造控制作用下,大淑村矿首采区2#煤层开采中顶板砂岩水害严重,认真研究了其特殊的开采水文地质条件,我们采取以排放水为主的防治水技术方法,充分利用了已有采掘工程,以最小的工程量、最少的资金投入、分阶段、分期较好的完成了防治水任务、保证了矿井投产初期的安全生产。同时也为类似条件水害防治工作探索了一条可供参考的技术经验。
  关键词:防治水,疏干,排放
  一、首采区概况
  大淑村矿首采区位于大淑村矿-450水平东一盘区上山部分,西起工业广场煤柱、东至盘区技术边界、北以-450水平东翼大巷为界、南至塔子村村庄保安煤柱和F9号大断层。
  区内煤岩层赋存稳定,普遍可采。主采煤层2#煤,埋深550~600米,赋存标高-448~-350米,属二叠系山西组地层,厚4.7~6.0米;配采煤层4#煤,与上覆2#煤层层间距38米,属石炭系太原组地层,厚1.0~1.8米。
  2#煤层为突出煤层,按照矿井设计,4#煤层作为2#煤层的下保护层优先开采。2#煤层采用“放顶煤”工艺、4#煤层采用高档普采工艺开采,均采用全部跨落法管理顶板。
  区内地层呈不完整穹隆构造形态,穹隆顶位于本区西南部边界附近,煤岩层倾向自西向东,由NW过渡到N,再过渡到NE、E、SE。F21号断层组、F9号断层及其次生断层对煤层开采有较大影响。
  按照开采设计,区内2#、4#煤各工作面均按走向NE790布置。共布置正规工作面4个,其中2#煤两个,编号为172101、172102;4#煤两个,编号为174101、174102。详见下图。
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  二、首采区2#煤顶板砂岩水及其危害
  1、顶板砂岩水的来源
  本区2#煤开采中有充水意义的顶板含水层有三个:一是2#煤间接顶板砂岩含水层;二是二叠系下石盒子组底部砂岩含水层,前者与2#煤正常层间距约9.0米,后者与2#煤正常层间距约45米。它们都处在2#煤顶板采动导水冒裂带(根据现行1984年原国家煤炭部颁《矿井水文地质规程》附录七计算,受采动影响2#煤层顶板导水裂隙带发育高度最大可达90.0米)范围内,因此,两含水层水将随2#煤开采沿采动裂隙涌入矿井;三是二叠系上石盒子组下部砂岩含水层,它与2#煤正常层间距一般大于240米,远在2#煤顶板采动导水冒裂带范围之外,但是,受F9号断层影响,断层上盘该含水层局部与172101工作面东段间距缩小为60米左右,落在了172101工作面顶板采动导水冒裂范围以内,所以,该含水层也成为本区2#煤开采的主要含水层之一。
  2、顶板砂岩水的危害
  研究工作面开采设计可以发现,区内各工作面外段(西段)均为缓倾斜下山推采,工作面涌水均可沿下巷自流出本工作面,直泄-450水平大巷,不存在重大水害问题;而各工作面里段(东段)均为上山推采,工作面涌水一旦充满采空区,将直接影响工作面正常生产,甚至有可能淹没工作面。另外,先开采的积水采空区(172102工作面采空区)还将威胁相邻工作面(172101工作面)掘进沿空送巷期间的安全。因此,本区2#煤层顶板砂岩水主要威胁2#煤东段开采安全,即172102、172101工作面东段回采和172101工作面东段掘进安全。
  三、防治水技术路线的选择
  顶板水害作为矿井水害的主要类型之一,其防治水方法有两大类:一是以提前疏干含水层为目的的方法系列,是主动的防治水方法,主要适用于充水能力强、水害威胁大的含水层,这样的含水层往往具有厚度大、富水性强、水力连通性好,甚至有补给水源等特点;二是在采矿活动中,待含水层水涌入矿井后,采取以排放水为目的的方法系列,是被动的防治水方法,它主要适用于充水能力较弱、水害威胁不太大的含水层,这样的含水层往往具有厚度薄、富水性弱且不均一、水力连通性差、没有补给水源(或补给量较小)等特点。综合分析本区上述三个含水层水文地质条件后,它们均属于充水能力较弱、水害威胁不太大的含水层之类,预计2#煤回采期间工作面正常涌水量0.2~0.5m3/min,最大涌水量0.5~0.8m3/min,因此,选择了以排放水为主的综合防治水技术路线。
  四、防治水工程设计
  1、设计方案优化比较
  受2003年172102工作面开采时-450东翼水平大巷只掘到充电房附近,还没有向东延伸、本区下伏174102工作面已经采空、174101工作面刚刚开始掘进等等相邻采掘工程进度严重滞后条件限制,可供参考的设计方案有三种:
  方案一(图一)
  整修174102尾巷作排水通路(或掘进174101工作面运料巷兼作排水通路),总工程量1200米,到采区边界后(此处巷道标高最低)构建排水泵站,之后,挑200米上山石门分别贯通172101、172102切眼下端头作泄水巷,将2#煤顶板涌水放到野青层位由泵站排出。
  本方案的优点是:能够彻底解决水害问题。缺点是:工程量大、工期长、施工复杂、工程费用高昂、排水通路排水泵站需要长期维护,尤其是172102、172101工作面将不能如期衔接。
  方案二(图二)
  由172102切眼向南延伸10米至172101切眼上端头,再下山掘进110米专用泄水石门,将水引流到174102采空区,涌水首先灌注174102采空区东段,积水水位达到-425米高程后沿原溜子道自流到-450东翼水平大巷。-425米高程以下2#煤回采中,依靠本工作面下拐子头移动泵排水保证安全生产。。172101工作面沿172102积水采空区送巷中,边探放水边掘进(或先由上巷掘切眼,在切眼上端头集中探放老空水后,再掘进)。  
  本方案的优点是:充分利用了174102采空区的调蓄水功能、通过石门向野青泄水有保证(不受采动影响)、施工相对简单、工期相对短、工程费用低、能够解决部分问题。缺点是:解决水害问题不彻底、2#煤回采中依靠排水维持安全生产时间长,尤其是制约172101工作面掘进,致使172101工作面将不能按计划如期衔接。
  方案三(图三)
  172102切眼向南延伸10米至172101切眼上端头,作泄水巷,在泄水巷最南端(最低洼处,高程-433米)施工一组泄水钻孔,透174102采空区,用钻孔将涌水引流到174102采空区。同样,涌水首先灌注174102采空区东段,待积水水位达到-425米高程后沿原溜子道自流到-450东翼水平大巷。这可保证172102工作面-425米水平以上绝大部分地段在无水状态下安全回采,而-425米高程以下局部地段,则依靠本工作面下拐子头移动泵短期排水,保证安全生产。
  在172102工作面生产的同时,迅速延伸-450东翼水平大巷,大巷掘至77孔附近揭露野青煤层,然后自大巷开口向南侧摸野青煤上山掘进专用泄水巷,力争在172101工作面掘进前透174102积水采空区,并将积水水位由-425米疏控到-439米水平(低于172102工作面东段最低洼处高程——-433米),这样,可保证172102采空区无积水、可保证172101工作面掘进沿空送巷安全、可保证172101工作面-433米水平以上绝大部分地段在无水状态下安全回采。对-433米水平以下172101工作面的局部地段,则依靠本工作面下拐子头移动泵短期排水,保证安全生产。
  本方案的优点是:不掘石门、施工简单、工期短、工程费用低、解决水害问题比较彻底,能够保证172102提前投产、能够保证172101工作面的如期衔接。缺点是:172102、172101工作面回采中,都有短期排水、泄水孔组有可能在采动影响下被破坏,不能长期泄水。
  综合比较上述三个方案,我们认为“方案三”可操作性强、灵活、简便、工程费用低、能保证工作面的正常衔接、能很好的解决水害问题保证安全生产,因此,最终确定使用“方案三”。
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  2、实用方案工程设计
  泄水孔施工设计、安装图(图四)
  t4.jpg
                                                                 图四
  172102、172101工作面下拐子头排水系统能力、设备配置图(如下)
                   T5.jpg
  五、防治水效果检验
  因衔接紧张,172102工作面泄水巷实际在距切眼15米处开口,向南掘进了20米,按设计施工泄水孔2个孔(透174102采空区),单孔深40米,总进尺80米。172102工作面于2003年9月30日开始回采,日推进度1.5~2.5米,工作面上山推采过程中未发现采空区积水,涌水全部通过泄水孔下泄174102老空区,172102工作面下巷排水系统未曾启用,实现了无水害影响下的安全生产。
  随后观测到172102工作面下泄水蓄满174102老空区水,并自原溜子道涌出,当时测得水量仍有0.10m3/min,后水量逐渐减小至0.07m3/min稳定。
  172101工作面掘进的同时,我们加快了-450东翼大巷的施工速度。2005年10月底掘至337号经纬点附近,大巷如期揭露野青煤,11月按设计施工174102泄水巷,到距积水区20米时停止掘进,施工探放水钻孔,12月8日上斜验证孔钻透172102采空区(透点高程-395米)无水、无风,初步证实172102泄水孔还在起作用、-425米以上174102采空区应该无积水。12月9日水平孔钻透174102积水采空区(透点高程-439米),钻孔出水量1.80m3/min,经过20天放水,2.5万米3静储水量全部放出,泄水巷随后掘透积水区,将水位永久控制在了-439米高程。2006年元月初,172101工作面下巷开始沿原172102积水采空区掘进,当月创月进612米历史新纪录,期间,沿巷道北侧帮施工8组24个探172102采空区积水情况验证孔,均无水,实现了沿老空无水害、安全、高效生产,保证了工作面的如期顺利衔接、达到了预期目的。
  六、安全经济效益
  1、工程投入资金:
  1)、172102泄水孔2个(直立岩石孔)总进尺80米,按照单价150元/米计算,共投入资金
  80*150=1.2(万元)
  2)、174102泄水巷放水孔3个(1个+400岩石孔,2个水平煤孔)总进尺120米,按照单价100元/米计算,共投入资金
  120*100=1.2(万元)
  3)、174102泄水巷进尺120米(野青半煤巷),按照单价4000元/米计算,共投入资金
  120*4000=48.0(万元)
  4)、172101工作面105天排水生产期间实际投入人力、物力、电力消耗共计15.0万元
  合计投入资金1.2+1.2+48.0+15.0=65.4(万元)
  2、工程收益
  1)、实现了172102工作面无水害影响下的安全高效生产。工作面东段共生产240天,共节省排水设备、电力、人工损耗至少35.0万元。
  2)、实现了172101工作面无水害快速高效掘进,保证了工作面的如期衔接。
  3)、实现了172101工作面东段-420米以浅至少110天上山推采期间的无水害安全高效生产。同样可节省排水设备、电力、人工损耗至少15.0万元。
  合计可创造经济效益
  35.0+300.0+15.0=350.0(万元)
  效益与投入相抵后,总收益至少有
  350.0–65.4=284.6(万元)
  七、结束语
  通过实践检验,我们认为本区防治水工作取得了一些可宝贵的技术经验,可作为今后有益的参考,比如:“①距采空区15~18米的泄水孔群经过两次采动影响不会被破坏、可长期保存、②8米宽的2#煤采空区阶段煤柱在10米水柱侧压力下不会被挤垮,但有渗水现象。
  总之:大淑村矿首采区2#煤顶板砂岩水害防治技术措施,经过实践证明切实可行、效果显著、安全经济效益突出,是在矿井防治水技术上一次有益地尝试,所取得的技术经验可供类似条件下防治水害借鉴使用,具有一定推广应用价值。
  

文章标题:大淑村矿2#煤顶板砂岩水害防治技术研究

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