劈裂灌浆技术在大枋水库除险加固中的应用

所属栏目:水力论文 发布日期:2010-08-31 15:09 热度:

  摘要:本文总结了劈裂灌浆技术的施工工艺,通过此工艺在大枋水库大坝除险加固工程中的成功应用,说明此技术不失为大坝加固的一个有效和经济的措施。
  关键词:劈裂灌浆;土坝加固;施工工艺
  1、劈裂灌浆的加固原理和特点
  水利上的堤坝是人工堆筑成的长条形土料建筑物,为梯形断面,由于受多种自然因素的影响,常出现一些不稳定现象。如果向不稳定的堤段造孔并向堤体孔内压注浆液,加上浆液自重因素,使堤体沿轴线方向形成一道或数道粘土帷幕,则可达到消险固堤的作用。而当这些应力超过土体的抗拉强度时,就会在土体内产生一道连贯裂缝,这种施工过程我们称之为劈裂灌浆。它在土坝坝体除险加固中具有投资小、见效快、设备和技术简单、操作方便等优点,已经被广泛地运用。但在具体操作中应注意施工工艺,保证灌浆的质量,才能达到预期的效果。
  2、工程简介
  大枋水库修建于1958年~1962年,位于长泰城区的北面。总集雨面积7.19km2,总库容522万m3,正常库容450万m3,现今是一座以对县城供水为主,兼灌溉等综合利用的重要小(一)型水库。有效灌溉面积506公顷。
  水库大坝为均质土坝,筑坝材料和坝基均为含有细砂的红色粉质粘土。坝顶高程41.01m,最大坝高19.01m,正常蓄水位38.75m,防浪墙顶高程41.86m;大坝迎水坡坡比1:2.5~1:2.2,块石护砌;背水坡坡比1:2.0,高程30.1m采用平台压载,坡脚排水棱体排水。2001年7月,当水库水位达到37.5m高程时,背水坡右坝端24.0~30.0m高程之间有20~40m2的范围出现渗水散浸,且随着水位的升高散浸的范围有所扩大;大坝坝基长期存在渗漏,随着水位的升高,渗流量也随之加大;大坝发现有白蚁活动。为确保大坝安全,水库降低水位并在汛限水位36.0m高程以下运行。2002年8月,被市列为全省三类小(一)型水库之一,需进行加固处理。
  经对坝体原状土样做饱和快剪土工试验,分析大坝施工质量和安全稳定,查明水库大坝险病原因:经过大坝结构稳定复核分析计算,在各种工况下,坝坡稳定最小安全系数和大坝抗震稳定能达到规范要求;但根据土工试验数据,坝体土体湿容重及计算所得饱和容重偏小而孔隙率偏大,说明大坝土体碾压密实度不能满足要求,大坝浸润线位置较高,从排水棱体上方高程26.27m处逸出,大坝渗流不稳定,是造成大坝背水坡渗水散浸和坝基渗漏的主要原因。
  2、除险加固措施
  根据大坝存在的险情和隐患的类型,坝体内存在蚁穴,浸润线出逸点过高,坝后坡出现大面积湿润,按照土坝坝体灌浆技术规范.的要求,决定采用按劈裂式灌浆技术进行除险加固。灌浆方法采用单排布孔,孔距3.0m,灌浆孔施工轴线为大坝坝顶轴线。
  3、施工方法
  3.1劈裂灌浆孔施工平面布置
  施工孔平面布置单排两序布置,间隔进行。
  3.2劈裂灌浆的主要施工设备
  主要施工设备的名为:CB30型锤击钻钻机1台,WJG80型搅灌机1台,S3E水准仪1台,J6经纬仪1台。
  3.3劈裂灌浆施工主要技术参数
  3.3.1.注浆深度、布孔、段高
  注浆深度:为坝体清基线以上人工填土部分。
  布孔:采用单排布孔,孔距3.0m,分二序施工。
  段高:为全孔一次灌注法。
  3.3.2.浆料选择
  选用红粘土浆,浆液比重为1.30。
  3.4劈裂灌浆施工
  劈裂灌浆施工采用“坝体分段,单排布孔,分序钻灌,孔底注浆,全孔灌注,综合控制,少灌多复”的原则。
  3.4.1.劈裂灌浆施工工艺流程
  开挖沟槽→钻孔→制浆→灌浆→终灌→封孔
  3.4.2.劈裂灌浆施工方法
  劈裂灌浆施工CB30型锤击钻1台套造孔,WJG80型搅灌机1台套,分两序施工,先进行Ⅰ序孔施工,再进行Ⅱ序孔施工。材料采用粘土浆,浆液比重为1.30。
  3.5施工要点
  3.5.1.钻孔施工:
  (1)钻孔采用回转钻机钻进,泥浆护壁;钻孔孔径φ75mm。
  (2)钻孔开孔位置与设计位置偏差不得大于50mm。
  (3)钻孔施工时应采取预防孔斜的措施,并应按设计要求测量孔斜。孔底偏斜率不应超过1.5%。
  (4)钻孔的有效深度应穿过坝基1.0~2.0m为宜。
  (5)选定部分一序孔作为向导孔,其深度应大于墙体深度,间距不宜大于20m。钻进时应详细记录孔位、孔深、地层变化等情况。
  (6)孔口管埋设:在黏性土地层注浆压力不大的情况下,直接将孔口管打入地层3~5m,利用黏性土的黏结力来防止冒浆及平衡注浆顶托力;在松散无黏性地层或注浆压力较大的情况下,应在孔口预先挖2m左右深的坑,将孔口管下入3~5m后,在管周边回填黏性土并夯压密实,必要时可回填塑性混凝土。
  3.5.2.制浆。采用搅拌机湿法制浆,随时测定泥浆密度,控制达到设计要求,浆液比重为1.30。开始采用稀浆灌注,待坝体被劈裂后,改用浓浆。
  3.5.3.灌浆。施灌原则是“稀浆开始,浓浆灌注,分序施灌,先疏后密,少灌多复,控制浆量”,施工时要将注浆管下到离钻孔底部0.5~1.0m处。孔底注浆可施加较大压力,使坝体内部劈开,把较多的泥浆压入坝体,产生挤压变形。要求每次灌浆后,要提一提注浆管,以免孔底堵塞和孔口冒浆。灌1~2次后,可提管1~2m。
  3.5.4.终灌。经反复轮注后,浆体帷幕厚度须达到设计标准20cm。如连续3次不再吃浆或坝顶连续3次冒浆即可终灌,直观上要以饱、满、实为度。
  3.5.5.封孔。在终灌后,先将注浆管插入孔底,再注入浓浆将稀浆或清水置换掉,直至浓浆(采用0.5∶1以上的浓浆)填满全孔为止,待浆液折水沉淀后,再进行第二次封填,直至钻孔封满为止。
  3.5.6.灌浆期原型观测。按设计要求沿坝轴线方向每隔20m设一观测标点,每级至少分别在坝顶上、下游坝肩处各设一个观测标点,标点用砼桩或木桩做成。灌浆施工前应对布设的各桩垂直位移点观测2次,灌浆期每班观测1~2次,坝面出现裂缝时,应增加观测次数,灌浆间歇期每2天观测1次。灌浆期间坝顶上下游坝肩处横向水平位移每次不得大于25mm。
  4、效果评价
  劈裂灌浆完成以后,经过一段时间,等粘土浆完全析水固结后,随机对灌浆的部位进行开挖,检验粘土墙的生成质量。经现场开挖检验,在坝体沿坝轴线方向形成数道粘土帷幕,宽度为10mm~25mm,浆脉累计厚度50mm。
  在理论上,坝体沿坝轴线方向存在粘土帷幕,能使坝体的浸润线骤然降低,有效地降低了水向背水坡脚的渗水,同时也提高了坝体的稳定性;本工程从灌浆施工完全结束后,汛限水位由36.0m提高到37.5m高程。经过一年多的蓄水运行,大坝背水坡无出现渗水散浸现象;右坝端无明显渗漏,只有局部湿润;坝基无明显渗漏;水库可以正常运行。大坝加固后,水库增蓄水量92万m3,增加保灌面积20.3公顷,年增供水量76万m3,年净经济效益11.6万元,经济效益和社会效益显著。
  5、结束语
  土质大坝多建上个世纪60到70年代,由于施工工艺和设备的限制,大坝土体碾压密实度不能满足要求,多存在背水坡湿坡,坝基和坝肩渗漏等问题,在分析确定病险原因后选择土坝灌浆技术进行加固,特别是劈裂灌浆,能够消除病险情,又可节约投资,提高工程效益。
  
  

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