矿业论文发表期刊推荐《煤矿开采》期刊是国家煤矿安全监察局主管、煤炭科学研究总院主办的国家级综合性学术期刊,面向国内外公开发行,国内统一刊 号:cn:11-3677/TD,国际标准刊号:ISSN:1006-6225。是煤炭行业矿井开采新技术、新产品及研究成果的主要发布媒体之一。《煤矿 开采》期刊是中文核心期刊,中国科技核心期刊,国家图书馆重点收藏期刊。读者对象:主要是从事工程行业的技术人员、科研与设计人员、管理干部、大专院校师 生。2012年,《煤矿开采》成为双核心期刊,《煤矿开采》期刊连续入编《中文核心期刊要目总览》,在工程类核心期刊表中位列前茅。
摘要:对兴古潜山油井见水特征进行简单的分析。
关键词:油井见水,分析,特征
一、油藏概况及开发现状
兴隆台潜山位于辽宁省盘锦市兴隆台区。兴古潜山在中生界和太古界共分布有中生界砂砾岩油藏、中生界角砾岩油藏和太古界变质岩潜山油藏共三套油藏,。
截止2012年9月底,兴古潜山油藏共有采油井72口,开井53口,核实日产油2099.3吨,日产气53.10万方,综合含水7.98%,1-9月阶段产油60.55万吨,阶段产气1.2683亿方,累产油239.80万吨,采油速度0.78%,采出程度2.17%,累产气7.1769亿方。共有注水井4口,开井2口,日注水158方,年注水4.28万方,累注水4.64万方。
其中主体块投产油井59口,其中水平井42口,日产油2026.7吨,累产油216.41万吨,占整个兴古潜山的90.7%。目前按动用储量计算采油速度2.45%,采出程度6.84%。
二、兴古潜山油井见水概况
1、兴古潜山见水油井统计
兴古潜山目前共有15口水平井,4口直井见水。日产水255.7方,累产水5.624万方。
2、兴古潜山见水井分布
兴古潜山见水水平井均处于主力断块内部,在Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段均有见水井,其中Ⅳ段仅投产1口井(兴古7-H406),且投产即见水,含水100%;Ⅲ段水平井均在生产过程中逐渐见水,垂向上主要分布在Ⅲ段下部,平面上见水井主要分布在主力断块的东部(即兴古7块、兴古7-12块东部)。另外见水的4口直井垂深分布在4048~4666m,均为Ⅳ段井,平面上分布于外围区块,目前全部抽油生产。
3、兴古潜山油井含水上升情况
兴古潜山持续出水井14口,其余5口为井口偶然见水,14口持续见水井持续生产,对油藏整体开发形式影响最为关键。兴古9-3在2010年6月试油见水,2010年下半年兴古潜山见水井5口,2012年共9口井见水。特别是兴古潜山Ⅲ段已投产的16口水平井中,已见水10口。截止今年8月,14口持续出水井综合含水达31.5%。兴古潜山总体含水由2010年6月的1%上升到目前的8%。
三、兴古潜山见水油井生产特征分析
兴古潜山油井见水后,生产特点主要表现为:1、油井初期见水后虽仍然可以自喷生产,但产量大幅度持续下降;2、油井含水上升至30-40%左右时,油井普遍停喷;3、油井因含水上升停喷后,多数井(例如兴古7-H323、兴古7-H325、兴古7-H308、兴古7-H322)替喷均无效,下泵生产时全部高含水,产量较低。产量大幅递减或停喷,停喷上抽后油井高含水。如兴古7-H310井,含水达到40%以上后,停喷,下泵后日产液25方,含水100%。
兴古潜山见水井生产特点同单井不同阶段生产特点,目前兴古潜山含水的自喷井有8口,日产油量441.3t,日产水量58.7m³,综合含水11.74%。因出水停喷油井11口,其中兴古潜山投产即见水的油井有4口,过程中因含水上升而停喷的油井有7口,在投产过程中停喷油井分析,油井在含水30-40%之间油井普遍停喷,因油井停喷下泵生产井8口,下泵后含水迅速超过80%,日产油量下降至停喷前的1/5,兴古7-H310井下泵后含水更是高达100%。
四、兴古潜山油井出水原因分析
兴古潜山油井见水主要集中在Ⅲ、Ⅳ段,由于两段见水特征不同,故下面介绍不同层段油井见水原因:
1、兴古潜山见水油井的生产特点分析
(1)、Ⅳ段油井见水分析
兴古潜山目前投产的Ⅳ段油井中,有5口井不同程度见水,其中直井4口(兴古7-10、兴古7-19、兴古7-S105、兴古9-3),水平井1口(兴古7-H406)。
兴古潜山Ⅳ段油井均投产即见水,其中兴古7-H406、兴古7-19全部产水,其余井显示油水同出的特点,表现为油水界面附近层位的生产特点。通过对Ⅳ段直井的生产层位分析,油井见水生产井段均在4480-4750m之间,特别是对兴古9-3、兴古7-15井在4700m以下试油全部出水,结合陈古潜山的陈古3、陈古1-2、陈古1-1及马古潜山的马古8、马古8C的试油及生产情况表明,兴隆台潜山带油水界面在4670m附近。
(2)、Ⅱ、Ⅲ段油井见水分析
兴古潜山钻井过程中多井漏失钻井液,总漏失量在1.2万方左右,目前各井累计产水量已超过5.6万方,剩余出水量只能是地层水。结合水性化验分析,高液量、高含水油井矿化度由10000mg/L逐渐下降至5000-6000mg/L之间,并保持稳定,表现为漏失钻井液随地层水逐渐产出并排净的特征。由于兴古潜山油水界面在4670m附近,且油井均在生产过程中逐渐见水,反映出地层水已形成锥进,并已形成突破,导致油井见水。由于目前见水油井均集中在东部地区,东部地区Ⅱ段油井甚至已出现偶然见水现象,表现出潜山油藏裂缝发育并起到主要的沟通作用,底水沿裂缝锥进,油藏显示强非均质性。就目前生产情况分析,目前水锥高度在Ⅲ段下部(3900m)以上。
2、见水井地质特征分析及油藏工程分析
针对兴古潜山强非均质性油藏,动态分析认为底水锥进的可能性是完全存在的,其中应用物质平衡法计算兴古潜山底水侵入量,目前压力下降10.6MPa,底水上侵量在17.55万方以上。
五、结论及下步建议
根据对兴古潜山见水油井生产特征及水性分析,可得出主要结论有:
1、兴古潜山油水界面不是水平的,东部区域油水界面应高于其余地区。
2、兴古潜山地层水已形成锥进,并且锥进速度有不断加快的趋势。
3、兴古潜山油井在含水30-40%左右停喷,停喷后产能无法恢复
4、油井含水对产量影响巨大,目前折算持续出水井年递减率34.8%。
5、兴古潜山各井水性未完全稳定,但总矿化度在不断下降,地层水应为CaCl2水型。
下步建议:
1、降低采油速度
兴古潜山自投产到目前累计进行系统试井工作7井次,以此确定合理的生产制度为5-6mm油嘴,而目前多采用6-8mm油嘴生产,主力区块采油速度已达到2.45%,目前底水锥进严重。应重新确立一个较小的工作制度,控制底水锥进的速度。
2、必须对兴古潜山具体注水方法进行研究
目前兴古潜山仅开注水井2口,其中Ⅱ段1口,目前关井,累计注水1.9万方,Ⅲ段2口,注不进关井,累计注水361方,Ⅳ段2口,累计注水1.3万方,目前开井2口,日注水158m3。由于潜山目前流压月压降高达0.32MPa,油藏总体压力已下降超过25%,人工补充地层能量是一种必然,而目前油井受压降形成的水锥、水瘠已经波及至三段水平井,油井产量下降甚至停喷。两者之间存在这一种矛盾因而必须重新考虑底部上托注水的可行性及注水方式。
3、对兴古潜山油井堵水措施进行研究
针对目前兴古潜山油井见水后产量递减严重的现实,必须开展兴古潜山油井、特别是水平井的堵水工艺研究。对油井裂缝发育情况研究,开展压裂低渗层改善产液剖面和化学堵水的可行性研究。
4、兴古潜山注入水及入井水必须与CaCl2水型配伍
由于潜山地层水水型已基本确定为CaCl2水型,在注水补充能量时必须考虑注入水与地层水的配伍性,特别是目前兴古潜山注入水为新生界采油时分离的污水,水型为NaHCO3,兴古潜山地层不存在水敏及盐敏矿物,但CaCl2水型的地层水可以与NaHCO3注入水形成CaCO3结垢,地层后期结垢必然会堵塞地层,造成储层渗透率变低,油井产能下降。