德士古废锅流程灰水回收改造效果分析

所属栏目:机械论文 发布日期:2011-05-28 10:10 热度:

  摘要:神华宁煤甲醇厂灰水回收装置于2007年6月投产,在运行过程中出现无法处理灰水中的细渣,导致排放灰水悬浮物超标,后经华陆工程科技有限公司重新设计改造,解决了上述问题。
  关键词:灰水回收装置运行状况达标排放
  前言
  神宁集团煤化工分公司甲醇厂1874吨/年灰水回收改造装置,由于原设备设计存在不足,设备无法正常运行,灰水内细渣无法过滤,造成装置无法正常开车运行,外排污水不达标。本次技术改造,着重对相关系统进行改造,使装置运行后,排放灰水悬浮物达标,充分保证装置长周期正常运行。
  一、改造的主要内容:
  1.将沉降槽增加,增加灰水沉淀时间。
  2.更换滤渣机,将原有的滚筒式过滤机更换为带式过滤机。
  3.灰水进口管线增加混合器,保证灰水与絮凝剂充分混合。
  4.对分散剂及絮凝剂加药系统进行更换。
  5.原工艺流程
  采用一次性通过的方式,沉降池底的灰浆流入过滤器给料罐(D-175)。给料罐装有一个过滤器搅拌器(X-175)。使其固体物质保持悬浮状态。过滤机给料泵(D-175A/BS)将灰浆送至真空过滤器(Y-175A)。这是一个旋转真空鼓过滤器,带有刮板式或皮带式排料机。该真空鼓分为两部分,每部分都通过耳轴上的部件同排料头相接。过滤器还带有一个风机(C-171A/BS),用于将滤布上的滤饼清除下来。
  滤液流入滤液罐(D-176),并由滤液泵(P-176)送至废水处理站或固体物质循环罐内(TK-107)。炭/水过滤需要的真空由过滤器真空泵(G-176A/BS)提供。该泵为使用密封水环式真空泵,真空泵将过滤气抽进一个适当的排放系统。滤液接收罐中收集的密封水通过液位控制流入滤液泵(P-176A/BS)。
  通过重力流入过滤器给料罐(D-175)的过滤器溢流物可以保持恒定液位。在这个部分还设有炭渣过滤池(X-176)用于收集其溢溅液体和固体物质。过滤池必须安装一台炭渣过滤池搅拌器(X-177),防止固体物质的沉淀。
  7.现流程
  真空闪蒸罐(D-155)浓缩的黑水直接流入静态混合器(X-753),与絮凝剂泵(P-771A/B)送来的絮凝剂混合后再流入沉降槽(X-751),经重力沉降后的灰水在溢流口处加入由分散剂泵(P-759A/B)送来的分散剂,然后溢流至灰水槽(TK-151)。沉降下来的细渣由刮泥机(X-752)刮入沉降槽底部,由过滤机进料泵(P-751A/B)将渣水送至细渣过滤机(Y-775A/B),经抽真空、工厂空气吹除及重力作用除水,过滤后的滤料直接由渣车送至界外处理;过滤机(Y-775A/B)滤液自流到滤液接收槽(D-741),滤液由滤液泵(P-742A/B)送至重力沉降槽循环利用。
  二、改造前后数据对比
  1.开车过程
  2009年12月18日开始对设备进行单体试车。
  2009年12月24日对系统管线进行清洗。
  2009年12月25日开始连动试车。
  2010年12月31日系统运行正常。
  2.试车中的工艺参数
  过滤机进料泵出口流量控制在8-12m3/h。
  絮凝剂添加量按灰水总量的2ppm添加。
  3.改造前后数据对比
  QQ截图20110528101700.bmp
  从上述数据上可以看出悬浮物有大幅度下降,但还是没有达到设计值100ppm,在2010年9月我厂将原使用的阴离子灰水絮凝剂更换为阳离子絮凝剂,经过试验灰水中悬浮物的下降到50ppm以下。
  三、总结
  通过设备改造及药剂更换,系统排水水质达到了设计要求,但系统排水量大依然没有解决。下一步我厂计划将变换冷凝液作为碳洗塔洗涤水,以减少系统加水量。
  分散剂添加量按灰水总量的100ppm添加。
  

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