LC30掺废渣陶粒混凝土试验研究

所属栏目:化工论文 发布日期:2011-02-09 17:14 热度:

  [摘要]采用正交设计,用42.5普通硅酸盐水泥、硼泥陶粒、粉煤灰和硅锰渣等材料,配制抗压强度达到30MPa、密度低于1950kg/m3的结构轻骨料混凝土。
  [关键词]轻骨料;轻骨料混凝土;硼泥陶粒;硼泥陶粒混凝土;硅锰渣
  利用工业废渣制作混凝土,化废为宝,有利于可持续发展。笔者用正交试验的方法,进行了掺工业废渣的LC30硼泥陶粒混凝土试验研究。
  1.原材料
  本试验采用辽阳市小屯水泥厂生产的42.5级普通硅酸盐水泥、选自辽阳市第二热电厂的Ⅱ级粉煤灰、灯塔市昌明墙体材料厂代生产的普通型硼泥陶粒、太子河河砂(中砂)和自来水,分别根据GBl75-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GBl767l-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》、GB/T17421.1-2《轻集料及其实验方法》、JGJ51-2002《轻骨料混凝土技术规程》、GB/T14688-2001《建筑用砂》和JGJ63-89《混凝土拌合用水标准》的相关规定进行检验,质量均符合轻骨料混凝土用料要求。
  为了环保利废,选用辽阳市铁合金厂生产硅锰钢的废渣——硅锰渣作为细轻骨料,并使用了鞍山市三合外加剂有限公司生产的UNF-5萘系高效减水剂,采用测定水泥砂浆流动度(减水率)试验来检验UNF-5高效减水剂的减水效果。实验发现在掺加占胶凝材料质量的1.4%时,减水率为20.8%,完全符合试验的要求。
  2.试验方案
  根据JGJ51-2002和大量的文献资料,考虑把水泥用量(A)、粉煤灰掺量(B)和轻砂(硅锰渣)砂率(C)作为因素。因素A的水平分别为420kg/m3、450kg/m3和480kg/m3;因素B的水平分别为0%、10%、20%;因素C的水平分别为20%、40%和60%。其中B为占胶凝材料质量的百分比,C为占细骨料总体积的百分比。
  本试验选用正交表L9(34)。
  试验采用100mm×100mm×l00mm混凝土强度立方体试件,以7天的立方体抗压强度、28天的立方体抗压强度、28天龄期轻骨料混凝土干表观密度作为分析评价试验结果的依据。轻骨料混凝土按照《轻骨料混凝土试验规程》JGJ51-2002进行检验。混凝土抗压强度按GB/T50081-2002进行检验。
  根据轻骨料混凝土技术规程(JGJ51—2002,J215—2002),本试验采用使用未预湿处理轻粗骨料的搅拌工艺。
  3.配合比设计与试拌量计算
  本试验按JGJ51-2002的规定,采用绝对体积法计算LC30使用减水剂的掺废渣硼泥陶粒混凝土配合比。按粉煤灰超出水泥的体积,扣除同体积的细骨料用量;使用1.4%C的高效减水剂后,按减水率20.8%减少水的用量。
  陶粒混凝土试拌量15L,试验中各组材料试拌量分别为:
  C1组:水泥6.3kg、砂8.35kg、硅锰渣1.50kg、减水剂88.5g、陶粒6.3kg、水2.63kg;
  C2组:水泥5.67kg、粉煤灰0.95kg、砂6.02kg、硅锰渣2.86kg、减水剂79.5g、陶粒6.3kg、水2.73kg;
  C3组:水泥5.04kg、粉煤灰1.89kg、砂3.80kg、硅锰渣4.04kg、减水剂70.5g、陶粒6.3kg、水2.82kg;
  C4组:水泥6.75kg、砂6.08kg、硅锰渣2.89kg、减水剂94.5g、陶粒6.03kg、水2.94kg;
  C5组:水泥6.08kg、粉煤灰1.01kg、砂3.81kg、硅锰渣4.07kg、减水剂85.5g、陶粒6.03kg、水3.03kg;
  C6组:水泥5.40kg、粉煤灰2.03kg、砂7.13kg、硅锰渣1.27kg、减水剂75.0g、陶粒6.03kg、水2.85kg;
  C7组:水泥7.20kg、砂3.86kg、硅锰渣4.13kg、减水剂100.5g、陶粒5.75kg、水3.24kg;
  C8组:水泥6.48kg、粉煤灰1.08kg、砂7.20kg、硅锰渣0.69kg、减水剂90.0g、陶粒5.75kg、水3.06kg;
  C9组:水泥5.76kg、粉煤灰2.16kg、砂5.03kg、硅锰渣2.38kg、减水剂81.0g、陶粒5.75kg、水2.15kg;
  4.试验数据处理与试验结果
  试验时,采用标准养护。C1~C9各组试验数据如下:
  24h湿密度分别为1644、1590、1578、1642、1580、1609、1612、1699、1640(单位为kg/m3);
  7d抗压强度分别为22.99、22.23、17.96、23.37、20.24、21.95、24.89、26.60、25.75(单位为MPa);
  28d抗压强度分别为29.17、27.27、26.70、31.73、30.02、29.83、32.40、31.73、30.12(单位为MPa);
  28d龄期干表观密度分别为1555、1513、1445、1521、1436、1587、1474、1613、1559(单位为kg/m3);
  通过极差分析表明,对7天抗压强度,影响因素按大小排序为A>C>B;对28天抗压强度,影响因素按大小排序为A>B>C;对28天干表观密度,影响因素按大小排序为C>A>B。
  方差计算结果分析表明:①水泥用量对7天抗压强度、28天抗压强度的影响特别显著,对28天干表观密度的影响显著;②粉煤灰的掺量对7天抗压强度、28天抗压强度的影响显著,对28天干表观密度的影响较小;③硅锰渣的掺量7天抗压强度的影响显著、对28天抗压强度的影响较小、对28天干表观密度的影响特别显著。
  同时,还进行了多元线性回归分析。硼泥陶粒混凝土的性质与各个因素都有关系。因此,有必要建立一个多元的关系式,确定出所研究的指标与各个影响因素在各种水平时的定量关系。
  多元线性分析的基本思路是:将一维线性分析所确定的各个回归方程按相关系数进行加权平均。即:
  (i=1,2,3)(1)
  在对试验数据进行一维线性分析的基础上,按式(1)进行多元线性分析,得到如下近似的定量关系:
  ①硼泥陶粒混凝土7天抗压强度y1与水泥用量x1、粉煤灰掺量x2和硅锰渣掺量x3有如下关系:
  y1=5.596771+0.040499x1-2.07023x2-1.8255x3(2)
  ②硼泥陶粒混凝土28天抗压强度y2与水泥用量x1、粉煤灰掺量x2和硅锰渣掺量x3有如下关系:
  y2=12.2937+0.039923x1-3.69454x2-0.0263x3(3)
  ③硼泥陶粒混凝土28天干表观密度y3与水泥用量x1、粉煤灰掺量x2和硅锰渣掺量x3有如下关系:
  y3=1519.553+0.19553x1+7.592055x2-209.885x3(4)
  再将各组试验配比分别代入(2)(3)(4)式,与试验数据进行比较,分析表明,当材料用量在表2所确定的限值内,用上述关系计算的硼泥陶粒混凝土7天抗压强度值、28天抗压强度值、28天干表观密度值与试验值相差均不大。
  可见,用硼泥陶粒作粗骨料可以配制出强度等级为LC30的结构轻骨料混凝土。根据试验结果,采用综合平衡法进行参数优化选择,可确定水泥用量为A3(480kg/m3),能保证28天抗压强度满足LC30要求;粉煤灰掺量以B2(占胶凝材料的10%)为宜;硅锰渣的掺量可为C3(细骨料体积的60%),这样即环保利废,又能保证在高强的基础上实现“轻质”。确定基本配合比后,需再按JGJ51-2002《轻骨料混凝土技术规程》计算具体的每立方米材料用量。
  参考文献
  [1]李井永.掺工业废渣的硼泥陶粒混凝土试验研究.沈阳建筑大学,硕士研究生学位论文.2006.3
  [2]JGJ51-2002轻骨料混凝土技术规程.北京:中国建筑工业出版社,2002

文章标题:LC30掺废渣陶粒混凝土试验研究

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