【摘要】:目前,在各电厂,高再管爆管事故时有发生,主要原因是因为管子高温氧化腐蚀现象严重,钢102管子耐高温性能不稳定;为防止事故再次发生,各电厂对高再管进行了改造,以耐高温性能稳定的T91或TP304H的管子代替,下面我来谈谈华能汕头电厂1#炉改造情况。
【关键词】:锅炉,高再管,T91,改造
0.前言:
华能汕头电厂2#炉是由上海锅炉厂制造的1000T/h的自然循环锅炉,主蒸汽出口压力16.7Mpa,主蒸汽出口温度540℃;再热蒸汽出口压力3.82MPa流量794T/h,再热蒸汽出口温度540℃;在2007年小修对高再管进行取样分析时,发现管排外二圈12Cr2MoWVTiB材质段管子高温腐蚀现象严重,为确保锅炉安全运行,2008年大修对高再管进行改造。高温再热器管排外二圈管子不同材质段结构如下:
以上是高再外两圈的单排管示意图(管子规格均为Ф60×4)
1.所涉管材性能分析:
1.1.12Cr1MoV:该钢属珠光体热强钢。由于钢中加入了少量的钒,可以降低合金元素(如钼、铬)由铁素体向碳化物中转移的速度,弥散分布的钒的碳化物可以强化铁素体基体;该钢在580℃时仍具有高的热强性和抗氧化性能,并具有高的持久塑性。工艺性能和焊接性能较好,但对热处理规范的敏感性较大,常出现冲击韧性不均匀现象。在500℃~700℃回火时,具有回火脆性现象;长期在高温下运行,会出现珠光体球化以及合金元素向碳化物转移,使热强性能下降;可用作壁温≤570℃受热面管子。
1.2.12Cr2MoWVTiB(钢102):属贝氏体低合金热强钢。经正火加回火处理后的组织为贝氏体,主要用于壁温≤600℃高压锅炉过、再热器管。
1.3.T91:该钢是美国ORNL首先开发研制的,我国也已研制出该钢种,即10Cr9Mo1VNb。是美国在9Cr-1Mo钢基础上添加微量V、Nb,调整Si、Ni和Al添加量后形成的超9Cr钢。该钢的高温强度优异,在550℃以上,其设计许用应力为T9和2.25Cr-1Mo钢的两倍。与1Cr19Ni9钢相比,其等强(持久强度)温度为625℃,抗氧化和抗蒸汽腐蚀性能与9Cr-1Mo钢相当。该钢种属改良型9Cr-1Mo高强度马氏体耐热钢,可用于亚临界、超临界锅炉壁温达650℃的过热器管和再热器管。
1.4.TP304H:是美国WSTMA213-TP304标准,属奥氏体不锈热强钢,该钢的使用温度最高可达650℃,锅炉管子允许的抗氧化温度为705℃,该种钢相当于我国GB13296-91中的1Cr18Ni9;可用于大型锅炉的再热器管、过热器管及蒸汽管道。
2.改造原因分析
2.1从以上分析,我们很清楚,从设计上该四种钢材均可以满足钢材壁温比介质温度高50~80℃的设计要求。但从取样分析看,高温氧化严重部位全在下部钢102位置。部分位置氧化率已达到0、1mm/a。为什么会这样呢?
2.2从各大电厂的实际运行及检修时检验情况来看,12Cr1MoV制造工艺简单,性能很稳定,570℃以下10万小时的持久强度比国外的21/4Cr1Mo钢高得多。使用在该温度段内,故障率低,普遍得到认可。
2.3而对102钢,它600℃、620℃的高温性能,尤其是抗氧化性能均持怀疑态度。比如黄埔电、沙角电厂、湛江电厂等均认为该种钢在其允许的温度须内,有明显的氧化腐蚀现象,且已用其它性能更高的管种取代了,华能汕头电厂实际上检验结果亦是如此。
2.4对于T91与TP304H(ASME),高温性能好,尤其TP304抗氧化温度可高达850℃,只是T91焊接及弯管工艺复杂,TP304价格昂贵。
3.改造内容
这次改造是将下U型弯全部钢102材质的管子更换成高温性能更强的T91和TP304H,其中最外圈采用TP304H,外二圈采用T91,如此可进一步提高了高再系统管子的高温性能。
当然T91、TP304完全可以互相代替。
4.改造的施工工艺与质量控制
高再管子更换主要是从如下几方面对施工质量进行控制的。
4.1.材质确认:
4.1.1旧管割除U型弯后剩余的上部管子进行光谱分析、材质确认,并在管子上标明材质。
4.1.2新管亦逐根进行光谱分析,确认材质并标明材质。
4.1.3新管逐根进行内、外表面检查,确认无缺陷。
4.2制作新管:
4.2.1根据内外圈不同材质,不同尺寸进行弯头制作。对两种管子均采用机械冷弯,且对弯头椭圆度、波接度及减薄率检查。椭圆度不超过去12%,波浪度≤2mm,浪间距≥8mm,管子背弯减薄率≤10%,因TP304弯曲性能好,无需对弯头进行热处理;而T91管子半径为R=250,管子规格为φ60*4,其正常弯曲后,外弧纤维伸长率已达12%,超过了5%,因此对T91材质管子弯头均进行弯后热处理,即在750℃±20℃进行去应力退火处理。
4.2.2 新、旧管子端口进行坡口加工,角度为30º±5º,且管端内外10~15mm范围内打磨干净至露出金属光泽。
4.3.焊接:不难看出这次焊接共四种焊口,即为T91+T91,TP304+304,T91+12Cr1MoV,T304+12Cr1M1V。
4. 3.1全部焊口采用全氩弧焊。
4. 3.2.T91+T91,焊丝用TGS9CB;T91+12Cr1MoV,焊丝用TGS9CB;TP304+TP304,焊丝用HoCr19Mi9;TP304+Cr1MoV,焊丝用HoCr19Mi9。
确认新的管材材质后,进行曲对口、对口错位≤管壁壁厚的10%,对口间隙为2~3mm,对口偏折量距焊缝中心200mm处不大于2mm。
4. 3.3.于T91+T91、T91+12Cr1MoV两种材料焊接前预热350~400℃,并焊后热处理,缓慢加热到750~770℃后,保温1H,后缓冷,以防止产生焊后延迟裂纹。为保证焊接质量,必须在管内进行充氩处理,减少焊口根部缺陷。
4. 3.4.有焊口焊接完毕,热处理完毕后进行100RT检验合格。
通过对高再管的改造,提高了高再管的抗高温性能,抗氧化能力,从而提高锅炉的安全运行能力。对锅炉管材性能的分析和对比,我们可以更好的选用锅炉用管材。
5.结束语:
鉴于高温再热器在火电厂中的重要作用,准确判断缺陷,快速处理和消除缺陷显得尤为重要。本文对高温再热器出现的故障及其处理方法进行了详细的分析,为其它电厂处理此类缺陷提供借鉴和帮助,对火电厂安全稳定运行提供强有力的保障,具有较大的经济效益和社会效益。
对华能汕头电厂1#、2#炉运行过程出现问题的处理,如果不是经过深入细致的分析研究,是不可能达到如今预想的效果,这也是本人对华能汕头发电厂安全运行所做的一点贡献。
参考文献:
DL/5047-95,〈〈电力建设施工验收技术规范〉〉锅炉篇。
DL/5007-92,〈〈电力建设施工验收技术规范〉〉焊接篇。
中国电力出版社火力发电厂金属材料手册姜求志2001年4月出版。