摘要:宝钢“十一五”规划工程宝钢长材坯料优化工程I标段深基坑情况复杂,点多面小。基坑围护采用SMW工法、钢板桩、大放坡等众多方法。其中的SMW工法即做基坑支护还兼做结构外模的施工工艺,在施工中较为少见。因此本文结合本工程的实践经验,来谈谈SMW工法做支护还兼做结构外模在深基坑中的引用,为后续类似工程提供一些参考经验。
关键词深基坑施工、SMW工法、支护结构、降水、施工监测
1、工程概述
宝钢长材坯料优化工程是宝山钢铁股份有限公司,在已建电炉分厂西侧新增的一个交流电炉及大方坯连铸设施。本工程深基础主要包括废钢料篮坑、铁水倒罐站、地下电缆隧道及水道管廊等组成。其中废钢料篮坑的基坑深度最深,处理难度最大。废钢料篮坑基坑长24.5米、宽21.3米、深12.5米,共两个,分别布置在电炉跨左右两侧。
2、工程资料收集
2.1工程地质资料情况
根据武勘院对该工程的地质勘测情况,该区域普遍地质情况如下:地表下-2米左右范围为杂填土,-2~-5米为粉质粘土,-5~-7米为砂质粉土,-7~-10米为淤泥质粉质粘土,-10~-22米为淤泥质粘土,-22米以下~40米为淤泥质粉质粘土。地下平均水位-2.5米,最高水位-0.50米。针对深基坑的具体位置,地质情况略有不同,具体以深基坑设计文件为准。
2.2工程周边环境资料情况
1#废钢料篮坑位于新建厂房内,基坑东西两侧2米范围为新建的厂房柱基桩,桩顶标高-6.0米,另2#废钢料篮坑东侧5米处为老电炉厂房,老厂房柱基标高为-3.9米。其余部位均无建构筑物及地下管线。
3施工方案选择与设计
3.1施工方案选择
由于该废钢料篮坑开挖深度为-12.60米,基坑施工如采取大放坡,按照深基坑施工边坡设计放坡系数为1:3左右,这样将严重影响到基坑周边柱基础的稳定,另2#废钢料篮坑临近老电炉厂房,根本无放坡空间。因此本基坑施工只能采取支护措施。根据《深基坑施工支护设计规程》中规定及宝钢地区地质情况,深基坑支护结构深度应满足开挖深度的2倍。对当前深基坑施工的常规方法,地下连续墙、灌注桩、深层搅拌桩、钢板桩及SMW工法等支护结构进行比较。地下连续墙、灌注桩及SMW工法支护结构长度均能达到开挖深度的2倍,而钢板桩根据市场行情,桩长一般为15米、12米居多,无法满足基坑的要求,故在本深基坑中排除不用。同时考虑到地下连续墙成本高,而灌注桩施工还需辅助深层搅拌桩或注浆进行止水,且成本也较高,因此相比之下SMW工法对此深基坑施工既经济又实用,故废钢料篮坑深基坑支护选用SMW工法施工。
3.2深基坑设计
3.2.1支护设计
宝钢长材坯料生产系统优化工程废钢料篮基坑开挖深度为12.6m,采用直径为0.85m的搅拌桩围护结构,桩长为24m,桩顶标高为0m,采用SMW工法,在搅拌桩中加型钢,型钢惯性矩为201000cm4,型钢间中心距为975mm。地面超载为20kPa。围檩采用双拼H700*300型钢,支撑采用φ609*16钢管支撑,支撑布置立面如下图:
共设4道支撑,见下表。
具体的计算略(详见基坑围护设计)
3.2.2降水设计
由于该深基坑支护采用SMW工法,支护结构本身对外起到止水作用。
根据平面尺寸为长24.50米、宽21.30米,深度为-12.60米深基坑的地下水位情况,采取3口管井,管井间距约8米,降水深度比开挖深度深6米左右,降水深度为-18.60米。
4、施工过程及结果
4.1管井降水施工
降水是本工程成败的关键,在施工现场应有双路供电并配备柴油发电机,发电机的功率能满足所有井点抽水设备的用电要求,确保降水工作的连续性。废钢料篮坑的真空管井降水施工,安排在SMW工法施工完后进行。3口真空管井,间距8米,管井打入深度-19.00米。由于受支撑施工影响,降水时间比设计降水时间有所延长。在土方开挖后,由于管井上部真空密封被破坏,因此在土方开挖的45天内,只能进行管井内无真空抽水,且其间有过7天左右的雨天,但降水效果不错,除基坑开挖至-12.00米后,在料篮坑四角点土质含水较大外,其余土质均较干燥,满足施工要求。
4.2废钢料篮坑SMW工法墙体施工
本次SMW工法墙体施工,采用一台三轴工法桩机,H型钢为两插一式,水泥参量为15%。施工基本保证每天水平长度10米的速度进行。在本深基坑中,要求工法墙体兼做料篮坑结构外模,因此工法墙体的定位,及H型钢的垂直度控制相对较严。在墙体施工完成后进行复测,结果显示墙体偏移仅为80mm,达到预计效果,为后续结构施工提供了保证。
4.3废钢料篮坑土方开挖及围护支撑施工
本次土方开挖按照设计工况进行施工,遵照先撑后挖的原则。因此本深基坑开挖将采取如下开挖施工方法:
第一步,在基坑内进行中间取土,沿基坑挖深至-3.000米,此时围护结构也未产生任何受力,且便于第一道支撑的支设。由于开挖机械及运输车辆均跨SMW围护结构,在墙内取土,因此为确保围护墙不受破坏,在墙两侧采用钢渣回填上铺路基箱,。
第二步,将圈梁上第一道支撑支设好,两台反铲在基坑围护结构外,进行对称开挖。此时采用的反铲沿基坑四周开挖至-5.0米后,短臂反铲无法开挖到第二道支撑标高深度,后改用14米长臂反铲。
第三步,第二道支撑支设后,长臂反铲,由于受支撑影响,无法对基坑中部及四角区域取土,因此在基坑内吊入两台小型挖掘机进行土方的翻驳。
在基坑外两台长臂反铲加两台小型挖掘机,上下配合取土外运。依次完成第三、四道支撑部位土方开挖和支撑施工,直至设计坑底标高。
基坑土方开挖过程中,在工法圈梁上设置了临时栏杆,保证基坑土方开挖过程中的安全围护。后在基坑土方全部开挖后,在临时栏杆改为固定栏杆,并在圈梁上砌筑了300mm高挡水砖墙。
1#废钢料篮坑四道支撑示意
4.4废钢料篮坑拆撑
基坑开挖后10天进行了底板浇筑,底板与SMW工法墙体间采用双层油毡隔开。3天后,由于工期原因,要求20天内结构施工到0.00米,因此墙体施工只能分成两次浇筑。这样拆撑只有改为第三、四道一起拆除,后经设计验算许可,在底板施工完后,拆除了第三道及第四道支撑。
墙体施工7天后浇筑至-6.00米,后需拆除第一、二道支撑,经设计验算,拆除两道支撑后,结构墙体为悬臂受力,势必导致结构墙体开裂。后经设计多次优化,最终采取在工法墙外卸载-3.00米后,利用圈梁的软支撑作用,确保结构墙体不受力。
-6.0米墙体在浇筑完后8天进行拆撑卸载,最终结构封顶的日期在宝钢业主要求的范围之内完成。期间圈梁最大位移为33mm。基本保证在SMW工法墙设计变形预警值范围。
4.5施工监测
本深基坑监测在如下几方面进行了监测。1)地下水位监测,在土方开挖至-12.60米期间,地下水位一直保持在-13.00米左右,其中几次下雨时水位较高;2)深层土体水平位移监测。测斜孔布设沿基坑四周、中间布设,共5根侧斜管,测斜孔深度-24m,施工期间最大位移出现在-14米处位移值28mm;3)支撑轴力的测设。在每道支撑纵横向均设置一点,另在第一道角撑上增设了一点。施工期间支撑轴力最大达到5890kN,主要出现在第二道、第三道支撑上;4)工法墙体的变形监测。观察点布设在四周圈梁顶部,四周各设置水平位移、沉降各一个。另外对支撑柱柱顶也设置沉降位移点各一个。实测水平位移值小于30mm,沉降值在15mm以内,均在设计变形范围之内。
4.6施工期间方案调整
施工期间,根据现场施工条件的变化,在征得设计验算后许可的基础上,对支护进行了几次调整。一是土方开挖期间,由于第一道支撑支设后,导致挖土施工困难,后与设计沟通,将第一道支撑进行了减撑处理。二是在拆撑时,由于工期紧迫,在设计的指导下,进行了优化,将分四次拆撑的原设计方案改为二次拆除。取得很好的效果。
5、施工总结与改进
本工程深基坑施工在长达2个半月的时间内,经过前期的策划、设计验算及现场精心施工,圆满竣工。废钢料篮坑深基坑施工,从施工方案设计到过程实施控制,基本达到较理想的效果。坑内的管井降水良好,满足坑内施工作业条件。SMW工法围护结构在深基坑施工期间,除局部渗水外,其余结构受力及变形均控制在设计范围内,为基坑内安全施工提供了强有力的保证。由于方案中考虑利用SMW工法墙作为主体结构的外模,SMW工法施工的质量要求较高,在实际应用上基本满足要求,为今后类似单侧支模提供一定的经验。SMW工法圈梁一般在设计中未考虑其支撑作用,但在特殊情况下,需要拆除第一道支撑。而此时设计软件,将对工法墙按照悬臂结构进行验算,往往此时,计算的工法墙变形较大。因此要充分利用圈梁作为软支撑的作用,通过预设圈梁的支撑刚度值,来计算工法墙的变形,但同时要复核作为软支撑的圈梁水平受力情况,从而比较实际反映支护体的受力及变形情况。本工程中正是利用这一假设,确保了工程进度的加快。实际的监测结果基本与设计一致。
改进:1)工法墙体的局部渗漏,主要原因是工法施工过程中,水泥的参量未能得到很好的控制,因此在类似工程中,要特别加强水泥用量的控制;2)本支护工程支撑设计多而密,给挖土带来一定程度的影响,根据本工程中拆撑的调整,在类似工程中可考虑减少一道支撑。
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