摘要:在旧城改造工程中的地基土为湿陷性黄土,采用CFG桩进行地基处理后,经检测,证明采用此方法能有效消除地基土的湿陷性、提高了地基承载力。
关键词:CFG桩,旧城改造,地基处理,应用
一、工程及地质概况
太原铁建小区(榆次)高层住宅楼工程,位于山西省晋中市榆次区迎宾街南侧,属于晋中市政府批准的旧城改造项目。该项目共5栋住宅楼,分别为1、5、6、7、8号楼,建筑面积90281m2,共756户。其中1号楼为临街商住楼,东西长为127.20m,南北宽15.30m。分为东楼和西楼,室外地面以上东楼19层、西楼15层,地下以下为1层地下室。
以下为该项目的地质资料:
根据工程勘察报告,其建筑场地地貌位于晋中盆地东北部边缘地带,次级地貌单元属榆次猫儿岭黄土层。
地基土从上至下分述如下:
第(1)层:素填土,具中等--高压缩性,具湿陷性。该层层厚0.70—3.9m,层底标高791.80—794.84m。
第(2)层:湿陷性黄土,以黄土状粉土为主、黄土状粉质粘土为辅。该层层厚0.9—4.1m,层底标高789.40—791.40m。
第(3)层:粉土、粉质粘土。粉土:层厚1.10—4.10m,层底标高786.56—789.50m;粉质粘土:层厚1.4—2.70m,层底标高788.24—789.60m;
第(4)层:细中砂、粉土。细中砂:层厚0.9—4.70m,层底标高779.78—787.04m;粉土:层厚1.4—8.60m,层底标高779.87—786.43m;
第(5)层:粉土、粉质粘土互层。该层层厚2.30—5.90m,层底标高776.35—778.70m;
第(6)层:细中砂。该层层厚1.60—6.70m,层底标高770.24—775.61m;
第(7)层:粉质粘土、粉土互层。该层层厚1.70—17.30m,层底标高759.81—768.13m;
本场区场地土类型为中软场地土,具有湿陷性,需要进行地基处理。结合地质勘查资料知,本工程的持力层位于第(3)层--粉土层,地基承载力特征值fak=110kPa,而设计要求:东楼复合地基承载力特征值要求达到320kPa,西楼复合地基承载力特征值要求达到270kPa,所以,实际地基承载力特征值不能满足设计要求,需要进一步采取措施进行处理。
二、设计方案的比选
(一)、桩型的选择
目前,桩的类型很多,所以,在选择采用何种桩型时,要综合考虑许多因素,如:
因受力的不同、工程地质条件的不同、施工工艺的不同、现场环境情况的不同、工程造价的差异、工期的不同等等,都直接影响桩型的选择。
综合考虑本工程的实际情况以及以上各方面因素的影响,最终在采用CFG桩复合地基方案和灌注桩基础方案中进行最终的方案比选:
1、在受力方面:CFG桩利用其桩间土的作用,可以使地基的压缩模量增大,复合地基沉降变形减小,且在桩径、桩长相同的情况下,CFG桩复合地基每根桩所承担的面积是灌注桩桩基础的2倍以上。这就充分说明灌注桩桩基础中桩间土的承载力得不到充分发挥,易造成浪费。
2、在施工工艺方面:CFG桩的施工灌注方便,施工效率高,因此工程质量容易控制。而灌注桩桩基础,则这方面的优势不明显。
3、在工程造价方面:CFG桩桩体材料掺入工业废料粉煤灰、不用配钢筋以及充分发挥桩间土的承载力,因此,在工程造价方面要明显优于灌注桩桩基础方案。
综合以上因素,最终选定采用CFG桩复合地基进行地基处理。
(二)、主要参数确定
经与设计单位沟通,对1号楼地基采用CFG桩进行处理。共799根桩,桩径0.4m,有效桩长15.0m,采用梅花形布桩。东楼桩间距1.6m,西楼桩间距1.8m。
(三)、桩体材料的选用
水泥:采用42.5级普通硅酸盐水泥,掺入量不大于200kg/m3;
碎石或卵石粗骨料:满足级配要求,松散堆积密度大于1500kg/m3,长螺旋钻孔,泵压法碎石最大粒径不大于25mm。
砂:采用洁净的中粗河砂,砂含泥量小于5%;
石屑:中等粒径骨料;
粉煤灰:粉煤灰细度(0.045mm方孔筛筛余百分率)比不大于45%,等级要求III级或III级以上,掺量为70~90kg/m3。
泵送剂:选用合适泵送剂,混和料坍落度为160~200mm。
(四)、综合建筑场区周边环境条件和场区土质情况,最终采用长螺旋钻孔—管内泵压砼灌注成桩工艺。
三、施工工序及方法
(一)、施工顺序
结合CFG桩结构布局特点及现场地质条件,本工程采取:从一边向另一边推进施工,根据具体情况,更为了减小桩间土的扰动,控制施工工艺,如发现特殊情况,再适当改变相应的施工顺序,必要时采取间隔跳打的施工方式。
(二)、工艺流程及操作要点
1、工艺流程图
图1:CFG桩长螺旋钻管内泵压混合料灌注施工流程图
2、操作要点
(1)、钻机就位
钻机就位后,应使钻杆垂直对准桩位中心,采用在钻架上挂垂球的方法,在钻架上刻上明显的对照位置线,确保CFG桩垂直度容许偏差不大于1%。每根桩施工前都有专门的人员进行桩位对中及垂直度检查,满足要求后,才可以开始施工。
(2)、混和料搅拌
按试验配合比要求进行配料。每盘料搅拌时间按普通混凝土的搅拌时间进行控制,控制在60~120s,坍落度控制在160~200mm。
(3)、成孔
钻孔先慢后快,同时检查钻孔的偏差并及时纠正。在成孔过程中,发现钻杆摇晃或难钻时,放慢进尺,防止桩孔偏斜、位移。根据钻杆上的进尺标记,成孔达到设计标高时,停止钻进。
为加强工程地质复核,加密设计地勘断面,在施工前先在规划好的断面位置进行地质复核,并进行详细记录绘制成地质纵断面图,作为施工参考;或在一定区域范围内第一个孔进行地质复核,作为本区域CFG桩施工的依据。
在钻进时,记录每米电流变化并记录电流突变位置的电流值,作为地质复核情况的参考,桩尖必须钻至持力层上并保证有效设计桩长。
(4)、灌注及拔管
钻孔至设计标高后,停止钻进,开始混和料泵送,每根桩的投料量应不少于设计灌注量。长螺旋钻孔成桩边灌注边提钻,泵送量应与拔管速度相配合,保持连续灌注,均匀提升,做到钻头始终埋入混凝土内1m左右。施工桩顶高程宜高出设计高程0.5m,灌注成桩后,桩顶盖土封顶予以保护。
(5)、移机
上一根桩施工完毕,钻机头进行保护,移位,进行下一根桩的施工,施工时由于CFG桩排出的土较多,经常将临近的桩位覆盖,有时还会因钻机支撑时支撑脚压在桩位旁使原标定的桩位发生移动,因此,下一根桩施工时,还应根据轴线或周围桩的位置对下一桩位进行复核,保证桩位准确。
(6)、现场试验
对于每盘混和料,试验人员都要进行坍落度的检测,合格后方可进行混和料的投料,在成桩过程中抽样做混和料块,每台班做1组试块,测定其28天抗压强度。
(7)、清理桩头
清土包括CFG桩钻孔弃土清运和保护土层清运两部分,现场采用人工清运的方式以防止对桩体和桩间土产生不良影响。
(8)、桩头处理
CFG桩成桩后达到一定强度(3~7天)时,开挖表土先找出桩顶设计标高,然后人工用钢钎等将多余桩头凿除,严禁用挖掘机抓斗触碰桩头,以免造成浅层断桩。截桩时不得造成桩顶设计标高以下的桩体断裂和扰动桩间土。
(9)、铺设褥垫层
桩检测合格、桩头剃凿完毕后铺设200mm褥垫层,采用静力压实法进行施工。材料选用碎石(最大粒径不大于20mm),夯填度(即:夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值)为0.9。
(10)、其他
因在进行1号楼地基处理施工时,为当年的11月份,正处于冬季施工的特殊时期,因此,结合冬季施工的特点,在拌合物内加入了防冻剂,以防止在初凝前冻结。同时,利用草帘、草袋将桩头和桩间土进行有效覆盖,防止其冻裂;另外,对于机具设备如:泵头、泵管也相应采取保温措施,以确保施工的顺利进行。
四、处理效果
为了验证采用CFG桩进行地基处理后,复合地基是否满足设计要求,在施工完28天后,对其进行了检测。
主要进行了复合地基静载试验和低应变动力检测,以下为检测情况:
(一)、检测目的:
通过复合地基静载荷试验,确定复合地基承载力特征值是否满足设计要求;
通过低应变测试,对桩身完整性进行评价,判定桩身缺陷程度及位置。
(二)、检测数量
复合地基静载试验:9组,占工程桩总桩数的1.1%;
低应变动力检测:86根,占工程桩总桩数的10.8%;
(三)、检测结果分析:
本次检测对1号楼东楼、西楼分别按照设计承载力进行了2组单桩复合地基静载荷试验。
以东楼的检测为例,其检测结果如下:
东楼试1点:
从试验结果可以看出,P—S曲线为光滑平缓曲线,加荷至640kN时,累计沉降量为22.72mm。P—S曲线未出现明显拐点,已达到设计承载力的2倍试验终止。确定该试验点复合地基极限承载力实测值为640kPa。
东楼试2点:
从试验结果可以看出,P—S曲线为光滑平缓曲线,加荷至640kN时,累计沉降量为25.03mm。P—S曲线未出现明显拐点,已达到设计承载力的2倍试验终止。确定该试验点复合地基极限承载力实测值为640kPa。
东楼试3点:
从试验结果可以看出,P—S曲线为光滑平缓曲线,加荷至640kN时,累计沉降量为20.02mm。P—S曲线未出现明显拐点,已达到设计承载力的2倍试验终止。确定该试验点复合地基极限承载力实测值为640kPa。
按照上述方法,确定3组复合地基的极限承载力实测值为:
PU1=640kPa,PU2=640kPa,PU3=640kPa.
从3组复合地基竖向静载荷试验来看,极限承载力实测值为640kPa,其平均值为640kPa。标准差为0,其级差为0,则该场地复合地基极限承载力特征值为640kPa,复合地基承载力特征值取其极限承载力特征值的一半为320kPa,承载力特征值满足设计要求。
低应变动力检测:
本次低应变检测采用锤击反射波法对桩身进行质量检测。根据检测结果,该楼CFG桩桩身混凝土应力波速在1869—2815m/s之间,检测桩大部分桩桩身完整性较好。
根据桩身完整性,检测桩类别统计如下:
Ⅰ类桩:70根,占检测桩总数的81.4%;
Ⅱ类桩:10根,占检测桩总数的11.6%;
Ⅲ类桩:6根,占检测桩总数的7%;
根据检测结果,部分桩体上部断裂,其原因是开挖或截桩时碰撞所致,建议将该部分桩断裂部分挖除,清洗干净后,采用混凝土灌至桩顶设计标高即可。
结论及建议:
1、工程桩复合地基承载力特征值满足设计要求;
2、综合分析低应变检测结果,说明桩身结构的完整性符合规范要求。
五、其余四栋楼的地基处理情况
根据整个小区的施工组织安排,先进行1号楼的地基处理施工,然后再进行其余四栋楼的地基处理施工。因此,在进行其余各楼的施工前,针对1号楼的成功经验,对其施工方案进行了进一步优化,使得其余四栋楼地基处理的施工进度、施工质量等都取得了更显著的进步,各项检测结果均达到了设计要求,为下一步的施工奠定了坚实的基础。
六、结语
通过采用CFG桩对旧城改造中高层住宅楼进行地基处理,证明其对湿陷性黄土地基处理的作用是有效的,既消除了处理深度范围内土层的自重湿陷性,又提高了地基承载力,施工技术成熟、经济快捷、工程质量保证,是一种进度快,造价低廉的地基处理方式。
参考文献:
《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004);
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002);
《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202—2002);
《CFG桩复合地基在高层住宅工程中的应用》(浙江建筑:仝纪文、陈越)