摘要:同期系统是电厂向电网供电的枢纽控制系统,控制正常与否直接影响电厂供电可靠性和安全性。提出了同期系统成在的问题和解决问题方法。
一、横锦一级电站同期系统简介:
横锦一级电站共有四台发电机组:二台4000KW发电机组于1995年进行增容改造,于1996年完工并网发电。虽然采用了当时较为先进的计算机监控技术,但同期系统还是延用了较为传统的集中同期的方法,即将全站的同期操作集中在一块公用屏上。同期装置由二台发电机公用一套。每个同期点断路器两侧的交流电压由电压互感器二次侧引来,经同期开关触点接到同期小母线上,再由同期小母线引到同期装置中,构成一个同期系统。(见下图一)。
此同期系统主要由自动同期装置;同步检查继电器;同期开关;同步表等主要设备构成。一台500KW发电机组于1992年投入运行。2003年为了更好地适应时展,对3#发电机组进行自动化改造,使用了PLC可编程控制器,同期系统采用了微机自动准同期,并将同期并网功能附设在机组控制中,把机组的启动,同期并列操作合为了一个完整的功能。2003年为了适应对东阳和义乌城区供水的需要,增加了一台1250KW的发电机组,同期系统也采用了微机自动准同期。三个同期系统相互独立。
二、故障的现象
1、在对6QF进行同期合闸过程时,先将同期开关投入,使同期小母线带电,然后将同步表开关转至“粗略同期”位置,指针开始指示。反映出待并系统和运行系统的频率差和电压差,调整待并系统的电压及频率,当频率差表和电压差表的指针接近于零位时,将同步表开关转至“精确同期”位置,指针开始转动。虽然待并系统和运行系统的频率差和电压差都在允许范围之间,但是同期表的指针还是以较快的速度在转动,根本无法进行并网操作。
2、通过其它的同期点将机组和系统进行同期并车后。将同期开关投入,再将同步表开关转至“精确同期”位置,检查6QF同期点在与系统同步的情况下,同步表的指示情况。发现频率差表和电压差表的指针都指在零位位置,但同步表的指针并没有指在红线位置,且与红线大约相差30°角度左右。
3、用万用表测同步表后的U和V为109V,测U和V为109V,但是测U和U`为218V。
4、三相同步表(见下图二)
三、排除故障的必要性
1、由于我厂担负着向东阳和义乌二个城区供水的重担,为了减少二个城区的停水时间。我厂特设计了一个近区供电线路。在电力系统进行抢修或出现事故时,可以向近区进行供电,以保证二个城区的供水。但是在电力系统恢复正常运行时,由于6QF不能进行同期并网,就需要进行一系列的倒闸操作,倒闸操作的项目比较多,且倒闸过程中需要对厂用电进行切换。我厂采用计算机监控后,实施了少人值守,致使倒闸操作人员的减少,使操作时间较长,一旦倒闸操作失误,就会使整个电厂失去厂用电,从而使机组事故停机。如果将6QF不能同期并网的故障排除,我们将不必进行倒闸操作,也就不存在倒闸操作失误的概率,使我厂的发电机能更安全、高效的运行。
2、如果将6QF不能同期并网的故障排除,可以在不进行一系列倒闸的情况下进行并网操作,减少了由于倒闸操作,而引起的近区供电线路的停电时间,消除近区供电线路用电户们由于停电而引起的不必要的经济损失。
3、减少了运行值班人员的工作量,使我厂向少人值守的目标又迈近了一步。同时,也减少了由于倒闸操作过程中,机组空载运行时间,相应地增加了发电机的发电量。
四、故障排除的过程
1、 根据故障的现象,我们初步判定为同期回路接线错误。因为同期回路接线繁多,且自从机组投运以来此同期点从未进行同期并车,有可能在回路中接线错误。首先考虑二次侧的接线错误。我们发扬不怕繁、不怕累的精神,将此同期的每一根接线都根据同期回路的展开图和原理图进行查线。并用对线灯进行确定,没有发现接线错误。
2、虽然在二次侧的接线中没有发现错误,但是在通过其它同期点将机组与系统并网后。将同步表投入,测同步表的U和U`端子的电压应为110V左右。所以我们判定应在同期回路的一次侧应有接线错误。对此同期点的二只电压互感器的一次侧进行查线。发现Y603电压互感器,由于装于室外,长期经受风吹日晒、雨淋,铭牌已模糊不清。但隐约能认出高压侧的A•X和低压侧的a•x。高压侧的A•X应分别接在系统的U和V相。事实刚好与此相反,A接在系统的V相上,X接在系统的U相上。为了进一步确认此接线的错误,我们决定对此电压互感器一极性做一个试验。
试验接线(见下图三)
使用2节1.5V电池串联,500μA量程微安表根据上图的接法接好。合上闸刀K,当μA表指针正转时A和a为同极性,当μA表指针反转时A和x为同极性。
结果指针正转说明此电压互感器极性与铭牌上所标为一致的。这样就可以进一步确定此电压互感器上的一次侧接线接反,将其错误的接线更换后,将整步表投入,测表后的U和U`端子,发现在机组与系统同步时,这两个端子电压为0V,说明此故障已排除。
3、经过对电压互感器的一次侧错误接线改正后,我们对6QF进行同期合闸试验,发现整步表还是存在着指针接近红线时,转动过快,无法控制并车时间。重复“故障的现象2”中的步骤,同期表的指针还是没有指在红线位置,且与红线大约相差30°角度左右。难道整步表失灵,但这一想法马上又被推翻掉,因为在其它的同期点进行并车时,整步表指示一切正常。我们将怀疑重点放在了同期开关上。将同期开关的接线全部拆除,用万用表测同期开关的每一个接点,同期表的接点通、断都正常。
4、一切都好像进行了死胡同,连续几天的查线、对线,找出电压互感器一次侧的错误接线,大家都感觉比较疲惫,难道就这样放弃。“不能”,我们要发扬连续作战的精神来攻克这个故障。重新梳理了一下思路,将此故障点进行块状分割,查一块、放一块,缩小故障点的范围。
(1)重新又对同期回路的一次侧、二次侧接线进行查线、对线,确认其与图纸上都相
一致。大家确定这一块应无漏线,无错误接线,将其放下不再作为故障发生的原因。
(2)对整步表进行检查。方法是通过其它同期点进行并车试验,整步表的指针的指针旋转快慢与电压差、频率差成正比,并车成功后,整步表的指针刚好在整步表的红线正中。确定整步表完好,决定将整步表判定为完好,将其放下,不再作为故障发生的原因。
(3)对同期开关进行检查:拆除同期开关上的所有接线,用万用表测同期开关的每一个接点,考虑到每个人对同期开关操作的手法不同,可能有所偏差。由多人对同期开关进行操作,测得同期表的接点通、断都正常。排除其为故障发生的原因。
(4)对同期回路中的电压互感器的绝缘电阻进行测量,其绝缘值都在允许范围内。
(5)最后只有整步表的测量机构三个线圈上的接线没有查。它们的接线应该分别来自待并系统的u、v、w。将同期开关投入后,测同步表后的uv电压为109V,uw电压为0V,vw电压为0V,经查线,w相并没有引入同期开关的17个接点。理论分析:同期表的测量机构有三个线圈,其中线圈w1w2分别以附加电阻Ru、Rw,Rv连接至待并系统的Uuv上,产生一个脉动磁场。脉动磁场和旋转磁场相互作用而产生力矩,使同期表S的可动线圈带着指针自由转动。由于同期表的w相漏接,帮而脉动磁场和旋转磁场所产生的力矩不能抵消,在已同步的情况下同期表的指针与红线相差30°左右的角度。
5、将同期表的w相接入后,进行并车试验一切正常。
五、故障排除后的感想
1、由于多种原因串在一起而引起的故障,比较难排除。然而图纸的不规范也使我们走了不少的弯路。例如图纸上没有标出同期开关上的17、18点的接线,就为我们的查线设置了很多的障碍。
2、深感理论知识的不够扎实。不能通过理论分析来查出故障的原因,缩小查线的范围。而只能通过按图对号入座来查找故障的原因。
六、结束语
此故障的排除,大大减少了运行人员倒闸操作的工作量。也深切地体会到加强理论知识学习的必要性,也学到了锲而不舍的精神在故障排除中的重要性。